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玉米淀粉生产节水与废水处理实践研究
玉米淀粉清洁生产与废水处理对策
石宪奎1乔壮明2杨云峰2
1黑龙江科技学院资源与环境系,哈尔滨 150027;
2济南十方环保有限公司,济南 250101;
摘要:
研究了玉米淀粉生产节水的方法,结果表明,通过工艺水的循环利用能够实现节水、节能及废物的回收利用。分析了节水给废水处理带来的问题并提出了解决办法。
关键词:玉米淀粉 清洁生产 废水处理
淀粉不仅在食品行业,而且在非食品领域(如造纸、纺织等方面)也有着广泛的应用[6]。我国生产淀粉的原料主要以玉米为主,占整个淀粉行业的75%。1996-2001年的6年中,年产量从264万吨增加到530万吨,平均年递增率14.9%。尽管如此,中国目前年人均消耗淀粉仅4kg左右,大大低于世界平均水平,因此随着经济的发展和人民生活水平的提高,淀粉工业必有一个较大的发展。然而在淀粉的生产过程中,会产生大量的高浓度有机废水;据估计年排放量已由1996??的2000万吨增至目前的9000 多万吨[4],给环境带来了巨大的危害;故搞好淀粉行业的废水治理是十分重要的。
1工艺废水来源及特点
玉米淀粉加工工艺一般为湿磨法工艺,产生的工艺水特性如表1
表1 玉米淀粉生产污染物和排放量
污染物
废水种类COD
(mg/L)BOD5
(mg/L)SS
(mg/L)废水量t/t产品玉米浸泡水30000~5000020000~3000080020~30黄浆7000~90004000~6000400~80020皮渣1500~30001000~20001000010工艺水500~1500300~10003000~500020~30综合废水(排放口)3000~90001000~50001500040~602玉米淀粉生产节水方法分析
山东某玉米淀粉厂日处理玉米1200吨,年产淀粉33万吨,2003年后开始节水,节水之前用水6-7m3/吨淀粉,一般排水4000m3/d,最高5500 m3/d,节水后用水3-3.5 m3/吨淀粉,一般正常排水1700m3/d,水循环途径如图1,
图1淀粉生产节水流程图
其中的虚线是工艺改造后的路线,过程简述如下:
①筛后玉米原料经水洗池,输送到泡料罐的同时滤水返回沉淀罐,底部渣滓去板框压滤,压滤水回沉淀罐,沉淀罐清水回水洗,在沉淀罐加杀菌灭藻剂(7天一次);
? 洗后玉米与浸泡液混合后浸泡约50小时,母液排出,其中2/3的母液用石灰中和后制菲叮去板框压滤,菲叮外运,压滤水去三效浓缩,其中的1/3的母液与菲叮压滤水一起进三效浓缩,浓缩后产生的水去制酸;
③由浸泡罐放出的玉米经水洗涤,洗涤水去沉降罐,上清液去制酸,其余水就此排放;
④玉米经一级胚芽分离后筛分和压榨产生的水返回到一级脱胚工序;
⑤纤维经压力曲筛形成的分离说去沉降罐,上清液用来制酸;
⑥压力曲筛上的纤维经压榨得到的水返回到曲筛;
⑦浮选槽中流水分别被用于玉米洗涤、胚芽洗涤、蛋白分离和压力曲筛冲洗水;⑧蛋白真空过滤后得滤液进入沉降罐,上清液也用于制酸;
⑨淀粉乳脱出的水0.5m3/吨淀粉用于淀粉洗涤和1-1.5m3/吨淀粉蛋白分离;
在生产过程中,只有淀粉洗涤需连续加水3-3.5m3/吨淀粉,而在玉米洗涤和淀粉乳脱水阶段根据实际情况加水
3经济效益评价
该厂从2002年6月开始进行工艺节水尝试,变化趋势见图2。
图2 节水前后用水量的变化趋势
目前当地水价格为1.06元/吨水,完成上述改造后,仅从清水使用费,污水治理费,排污热损失费及排污水固形物损失等方面综合经济效益近18496.2元/天(26.87元/吨淀粉),经济效果是显著的。
4节水后出现的问题及解决方法
由于水循环次数增加,废水COD在15000~18000mg/L甚至高达20000mg/L以上。废水中的COD、N、P以及无机盐都有比较严重的积累,对原有工艺的稳定运行产生了许多不利因素。新出现的问题主要集中在以下几个方面:
4.1厌氧结晶问题
在厌氧系统中会形成鸟粪石(MgNH4PO4),当废水中含有高浓度溶解的正磷酸盐时,NH4+-N和Mg2+则可形成MgNH4PO4。MgNH4PO4主要发生在两个地方:1)管道弯头和水泵入口处2)厌氧沉淀池进水处,严重时会在UASB底部即污泥层中大量积累。造成MgNH4PO4的大量积累是由于[Mg2+]·[NH4+]·[PO43-]的浓度积大于MgNH4PO4溶度积Ksp(12.7),这是一个相当严重的问题,轻则堵塞出水管路,重则造成厌氧反应器沉淀物增加,使反应器容积变小。针对这种情况,应在以下几个方面加以控制解决:
(1)严格控制进入厌氧反应器的悬浮性蛋白并尽量去除水中胶体性蛋白,可通过添加絮凝剂或高效分离机来控制污水中蛋白含量。
(2
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