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钢渣配料在新型干法窑上生产高标号熟料教程
钢渣配料在新型干法窑上生产高标号熟料
韩德山(吉林省天鑫水泥有限责任公司)
用铁粉作铁质校正材料进行水泥生料配料,是水泥生产传统的配料方法。随着发展循环经济,资源综合利用,在新型干法窑上利用钢渣配料,还存在许多工艺问题。2012年3月在1200t/d线上,应用钢渣、粉煤灰配料试验。由于新型干法水泥生产工艺表现出不同的工艺故障,出现四级、五级预热器锥体结皮,五级下料管堵塞,窑皮偏长偏后,窑负荷升高,窑主电机电流增大,熟料结大块,熟料颜色发黄,黄心料增多等。通过一年的试验摸索,采取改进措施,调整配料方案,改进煅烧操作方法,解决了预热器系统结皮堵塞,窑内结圈、长厚窑皮等工艺故障,熟料外观颜色得到改善,解决了黄心料问题,熟料28天抗压强度提高了2.1MPa,熟料标准煤耗下降3.2kg/t,熟料产量提高5t/h,日产量达到1400t/d ,延长了窑内耐火材料使用寿命,收到较好的效果,现将应用措施进行总结。
一、钢渣的性能
钢渣是炼钢过程中,为除去铁中的硫、磷等有害元素,加入石灰石、萤石,硅铁粉最后形成的废渣,钢渣成分中的FeO、P2O5,CaO在熟料煅烧中起到矿化和晶种作用,Fe2O3的熔点为15600C,而FeO的熔点为14200C,因此能降低熟料的液相生成温度和液相粘度,提高C2S与CaO在液相中的扩散,促进C3S晶体的发育成长,P2O5含量较少,一般在1.5%,掺入后不会影响水泥性能,而且P2O5是β-C2S的晶格稳定剂,能够阻止α-C2S在6750C时转变为γ-C2S,防止熟料粉化,CaF2是一种良好的矿化剂, CaO不需分解直接参与固相反应,不仅能够降低熟料的热耗,同时还能诱导C3S的形成。但由于操作参数不及时调整,配料指标不当,还会造成液相提前出现,液相粘度增大,导致结堵等工艺故障。
二、原材料的成分及配比
用钢渣代铁粉、用粉煤灰代粘土,采用四种组分进行配料,其原材料的成分见表(一)
表1 原材料的成分
名 称lossSiO2Ai2O3Fe2O3CaOMgOSO3K2ONa2O石灰石42.092.70.820.451.61.350.40.1粉煤灰8.8449.5425.076.614.731.540.781.180.44砂岩0.7292.822.441.450.370.530.50.05钢渣0.6117.23.918.8146.248.90.10.1表2 原料配比
名称石灰石粉煤灰砂岩钢渣含量(%)798.575.5表3 生料成分及率值
lossSiO2Ai2O3Fe2O3CaOMgO∑KHNP34.0913.793.162.0143.741.7298.510.982.661.57三、生产中存在的问题
钢渣配料在两条1200t/d线上进行应用,在煅烧过程中出现一系列的工艺问题,主要表现在:
1、用钢渣配料,熟料的液相量增加,窑内窑皮增厚、增长,窑负荷增加,主电机电流升高,窑内料位升高,窑尾出现冒料现象。
2、五级下料管及锥体出现结皮、堵塞。使用钢渣配料后四、五级预热器锥体及下料管常出现结皮现象,每周要进行一次全面检查,人工清堵一次,平时要每班进行检查锥体及下料管,并进行振打清理,否则,会出现较严重的结皮堵塞现象,预热器每次结堵,需要停窑处理8-12小时,严重时要处理24小时,影响生产。
3、窑尾烟室出现较严重的结皮,造成负压增大,除定期用空气炮吹堵外,还要人工用钢钎进行捅堵清理。
4、易长副窑皮,停窑时进窑检查,窑尾过渡带后有一层较为疏松的副窑皮,厚度约有60-100mm,停窑后转窑会自然脱落,但在正常生产时会影响窑内通风。
5、烧成带窑皮增厚,且长度增加,停窑进窑测量,窑皮长度较原来长出2-3米,烧成带窑皮偏厚,且较致密,窑皮厚度达到60cm,减少了窑的有效容积,影响窑内通风及熟料煅烧。
6、窑前出现憋火现象,窑头罩顶部浇注料被烧穿,只好临时在顶部用外补浇注料进行补修,保持生产。
7、熟料外观颜色发黄,黄心料增多,导致水泥的颜色发黄,水泥粉磨站对熟料外观质量反映强烈。
四、原因分析及采取的措施
4.1 原因的定性分析
1、钢渣配料后,生料的易烧性得到改善,熟料的液相量增加,窑尾易结副窑皮,造成生料在窑内料位高,出现窑尾冒料现象。
2、钢渣、硫酸渣、铁矿石都是铁质校正原料,但其中Fe元素的价态不一样,呈现不同的颜色,硫酸渣主要是Fe2O3,Fe元素为3+价态,颜色为红色,而钢渣中有FeO成分,Fe元素有2+价态,属亚价态铁,呈黄色,在熟料煅烧过程中,Fe元素以3+价态时,熟料呈青黑色,而Fe元素以2+价态时,熟料呈黄色。造成二价铁的原因较多,首先是原
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