机床镗杆气体渗氮后表面缺陷的分析与对策.pdfVIP

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机床镗杆气体渗氮后表面缺陷的分析与对策

S 。I表面处理 机床镗杆气体渗氮后表面缺 陷的分析与对策 ■ 刘振民 摘要:就镗杆气体渗氯后在精加工过程中出现表面麻点、并导致镗杆报废的质量问题,通过分析确定生产上不再使用该批材 料制造镗杆,再生产需增加镗杆材料低倍组织检查。 关键词 :镗杆 ;氮化;砂眼;央渣 出现表面缺 陷的镗 床镗 杆 明显观察到 (见图2)。因此按 格范围内…,杂质元素S、P含量 (见图1) ,是中型规格的镗 工件质量要求 ,该类出现麻点和 也在合格范围内,即化学成分没 杆。材料为38CrMoA1A,要求 砂眼的镗杆为不合格品,但 由于 有问题 。 气体氮化处理,氮化后镗杆表面 精磨量很小 (≤0.08mm),并 3.气体渗氮工艺及质量分析 硬度要求≥900HV,保证镗杆弯 且随精磨过程缺陷表面更加明 镗杆的工艺流程是 :毛坯 曲≤0.08mm,MlO0螺纹要求防 显,因此,该类镗杆无法补救。 料粗车后调质并校 直处理,精 氮化保护。由于该镗杆的长径 比 通过图3看出,在裸视所见的麻 车外圆,加工键槽后进行600~ 超过20,且镗杆上长键槽长度接 点和砂眼旁还伴存着较多的表面 620℃的去应力退火处理,粗磨 近镗杆总长2/3,氮化中控制镗 凹坑缺陷,该类小凹坑在精磨过 后留精磨量进行气体渗氮处理, 杆变形是工艺关键。但镗杆在氮 程中会逐步连贯,形成更大的凹 渗氮前镗杆螺纹处涂防渗氮涂料 化合格转入下序,在精加工过程 坑缺陷。因此,也说明在镗杆精 进行防渗氮保护,二段气体渗 中发现镗杆表面频繁出现麻点、 磨过程 中表面缺 陷会越来越 明 氮”0,要求渗氮后镗杆表面硬度 气孔式砂眼等质量缺陷。故对该 显,并且难以通过精磨消除该类 ≥950HV,精磨精研后成品表面 批镗杆材料、加工及热处理过程 麻点和砂眼缺陷。 进行了研究分析,以期找到问题 2.镗杆化学成分分析 6O —— 一 点,采取措施防止 问题再发生。 分别在出现表面缺陷和没有 1.表面缺陷的宏观分析 出现表面缺陷的两根镗杆上取样 机床镗杆气体氮化后,在精 进行化学成分检验 ,结果 见表 图1镗杆 磨外圆时,镗杆表面出现局部的 1,其中镗杆l为出现麻点和砂眼 麻点和砂眼,如图2所示 。 缺陷处镗杆化学成分,镗杆2为 在精磨加工中,镗杆表面出 无表面缺陷的镗杆的化学成分。 现随机分布的麻点和砂眼缺陷, 对 照镗杆材料的标准值分析 ,

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