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圆坯结晶器构造分析与改进.pdfVIP

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圆坯结晶器构造分析与改进

学兔兔 昭决方案 £霞工艺/工装,罐il/iS.Uli/趋嗣/维昭/改造 圆坯结晶器构造分析与改进 陈胜旭。周秀兰 新钢第~设备检修厂,江西新余33800 l 摘 要:针对一种结晶器使用过程中易产生漏水的情况 通过对其构造分析找出漏水原因,采取有效的改进措施给予解 决,对同类型结晶器设计制造具有一定的借鉴意义。 关键词:圆坯结晶器:构造;改进 中图分类号:TF 341 文献标志码:B 文章编号:1002—2333(2014)01—0202—01 0 引 言 静态水压试验 1、 2 / 新钢公司电炉连铸圆坯结晶器为管式结构,用于浇 时,密封件在键板 铸管坯钢,该结晶器投产后反复出现冷却水渗漏现象,造 挤压作用下向两侧 3 ’ 成连铸机停浇,严重影响安全生产,为此尽快解决该结晶 胀开,一侧与铜管 图2 器渗漏问题是保证正常生产秩序的首要任务。 外壁紧贴,另一侧 1.上法兰 2_密封件 3.铜管 4.键板 1 结晶器原理 卜j法兰锥形斜面紧 结晶器_ll 作原理如图l所示,压力为1 MPa的冷却 贴,实现侧密封。现场观察可见当拉速提高时,铜管J二端 水进入结晶器下腔,通过铜管与导流套之间的缝隙(3.5 面与法兰的接触面(密封面)出现缝隙;而停浇时,此缝隙 In13/)从k腔流f 带走铜壁传导过来的大量热能,钢水在 消失。分析表明,当拉坯速度提高时,向下的拉坯力加大, 结晶器内强制冷却,初步凝固成型,形成具有一定厚度的 键板不能克服向下的力,产生向下方向的弹性变形,此时 坯壳I‘。这个过程是在坯壳(钢水)与结晶器间连续相对 密封件南紧贴挤压状态恢复自由状态,于是高压冷却水 运动下进.iia4j,结晶器必须要具有可靠的密闭性能。 迅速通过密封件部位的间隙由铜管k端面渗 ;停浇时, 铜管未受力,键板恢复初始状态,缝隙消失。 3 改进措施 1)增加键板强度。将键板材质南Q235改为45钢, 同时将厚度由8mm改为l0Inm。 2)改进上法兰 \ 5l\ /2 结构。在上法兰台阶 内加工一密封槽,即

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