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项目案例分析与总结

产品表面气纹难改善 解决方案: 1.增加冷料区域 2.气纹为胶口直接对产品外观面充胶导致--改变进胶点 3.避免浇口直接对模腔进胶,易产生气纹,改为浇口对模芯,分散气纹。 结果:得到改善OK。 编号:-------------------- 客户:汉峰世纪 项目:1039 模号:BM0032/BM0033 材料:PC 问题:气纹改善 BM0033 BM0032 制作人:邓成胜2011/08/21 3 2 1 3 改善方案: 改做大行位,让其夹口线的位置出在R位。 结果: 避免夹口线出在平整面上,外观明显德到改善。 产品此处扣位出小行位导致产品周边夹口难改善 客户:腾尚 项目: TS03 模号:BM0140 材料:PC/ABS 问题:分型处夹口段差 前 后 编号:-------------------- 制作人:邓成胜2011/08/21 五金件定位孔及镶针改成3个来防呆,镶针与五金件之间留单边0.015MM的配合间隙,对应定位针有效长度改为7MM以下,模具装尼龙塞四个来保持开模平衡, 结果:改善OK 客户:腾尚 项目: TS03 模号:BM0139 材料:PC/ABS 问题:五金件定位镶针防呆/拉模 五金件定位镶针未做防呆,镶针与五金件之间留单边0.05MM的配合间隙且对应的定位针长20MM,尼龙塞未装,导致五金 钢片装反压模 的平率高, 五金钢片孔拉 模严重 前 后 编号:-------------------- 制作人:邓成胜2011/08/21 2:改善对策:背面哂纹深度为0.12mm以上后真镀后及喷高光油可见拉丝纹。 结果:满足客户要求 1:改善对策: 将侧面小线条改为(宽度0.25mm、深度0.2、间距0.2mm)后,才满组铜公制作的要求, 结果:改善OK满足客户要求 客户:腾尚 项目: TS11 模号:BM0105 材料:PC/ABS 问题:产品侧面的工艺花纹 前模面做拉丝纹 1:侧面小线条为做铜公直接电蚀完成,(宽度0.15mm、深度0.2、间距0.15等)固小边小无法对铜公进行加工 2:背面拉丝纹深度为0.07mm,真镀后及喷高光后不见效果, 前 后 编号:-------------------- 制作人:邓成胜2011/08/21 3: 1: 2: 解决方案: 1:入水位改产品中间做侧入水使产品走胶平衡。 2:将产品裙边的厚胶位烧焊减胶0.5后解决了产品的缩水, 3:将PL线从产品下R边走改走产品上R边解决了段差问题 结果:改善OK 客户:汉德 项目: F1002 -C壳装饰 模号:BM0436 材料:PC 问题:产品夹口段差/表面缩水 1:原入水位产品走胶不不平衡使产品右边飞大,产品左边走胶不满 2:产品裙边胶厚,缩水严重。 3:原PL线走在下R边走在下R边,导致段差大修不好 前 后 编号:-------------------- 制作人:邓成胜2011/08/21 91° 原产品分模为90°,后模与行位压不死 导致产品PL线上飞边大 解决方案: 产品减胶0.05后,产品分模后模 与行位有1°斜度来导向配合, 结果:产品PL线上飞边得到解决 1 1 客户:蓝博通 项目: T35-中下框 模号:BM0446 材料:PC 问题:产品夹口飞边 前 后 编号:-------------------- 制作人:邓成胜2011/08/21 90° 红色面减胶1°做拔模 1 原行位镶件1200未加拔模与 前模碰插久后烧坏, 使喇叭孔周边起胶丝 改善对策: 将行位镶件1200加拔模1°与 前模碰插不易烧坏. 结果:解决喇叭孔周边起胶丝 1 客户:汉德 项目:A200-底壳装饰件 模号:BM0468 材料:PC/ABS 问题:产品夹口走胶丝 前 后 编号:-------------------- 制作人:邓成胜2011/08/21 原前模尺寸OK时,产品做到尺寸时光影大 改善对策: 将前模尺寸的长度加长了沿箭头放电 减钢0.15mm. 结果:解决了光影问题 客户:纽曼 项目:I5-电池盖 模号:BM0286 材料:PC/ABS 问题:产品表面光影 前 后 编号:-------------------- 制作人:邓成胜2011/08/21 改善对策: 前模镶件做大0.06mm单边 解决了组装难问题 前模镶件比后模钢位骨小大0.03mm单边 导致

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