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ANSYS在新产品开发设计中的参考性应用
高天友 主轴伺服系统故障诊断与维修
因可以排除,更换元器件后,驱动器可以正常工作 以通过修改CNC机床的主轴位置反馈极性参数(硬
数天,故主轴驱动器控制板不 良的可能性很小。因 件配置参数中主轴编码器的部件号),使主轴恢复了
此发生故障的最大可能性是在电动机绕组中存在着 正常的定位动作。
局部短路。经仔细测量 电动机绕组的各相 电阻,发
现U相对地绝缘电阻较小,这证 明该相局部对地发 3 结语
生了短路。拆开电动机检查后发现,电动机内部绕 在平时进行数控机床 的维修时,应该在充分调
组与引出线的连接处绝缘套 已经老化;经重新连接 查现场并掌握第一手材料的基础上,把故障问题正
并更换元器件后,对地 电阻恢复正常,故障不再出 确地列出来。在分析故障时,维修人员不应局限于
现,机床开始正常运行。 CNC部分,而是要对机床的电气、机械、液压、气动
例 2: 等多方面作详细的检查,并在进行综合判断后,制定
DM4600加工中心,在更换了主轴编码器后, 出排除故障的方案,提高诊断故障的效率,快速排
出现主轴在定位时不断产生振荡,无法完成正确定 除故障。
位的故障。
分析:由于该机床更换了主轴位置编码器,机 参考文献
床在执行主轴定位时减速动作正确,故障原因可能 [1] 杨克冲.数控机床 电气控制 [M].武汉 :华中科技大学
与主轴位置反馈极性有关,当位置反馈极性设定错 出版社,2007.
误时,必然引起以上现象。在更换了主轴编码器之 [2] 华中数控股份有限公司HNC一21M参数说明书[Z].2005.
后,主轴位置反馈极性可以通过交换编码器的输 出 [3] 廖兆荣.机床 电气 自动控制 [M].北京 :化学工业 出版
信号 (Ua1/Ua2, Ual’/ua2’)由CNC控制,也可 社.2003.
(上接第 33页)
5 ANSYS软件在使用过程中需要注意的事项 ANSYS软件分析数值 。如果需要采用特殊结构来
从以上内容可知,ANSYS软件有限元分析法可 保证施加载荷 的均匀性,这时应用 ANSYS软件是
以让设计人员及早预测 “未来”的事情,但是软件 无法是无法处理的。
并非是万能的,在不同的生产环境中会存在不同的
误差。 6 结语
例如: 综上所述,通过 ANSYS软件有限元分析法在
(1)在对床身作模态分析时,在软件分析的数据 MK215数控内孔磨床开发中的成功应用,深感采用
分别乘 以一个因数 叩后进行 比较,通过检测相 同材 先进 的方法和工具软件对设计工作起到重要的指导
质、相 同工艺的 (另外一种产品的床身)在工作状 性作用,尤其是在与生产实践相结合的过程中,二
态下的固有频率,与 ANSYS软件分析数据进行比 者相辅相成,为不断创新提供有效的途径。
较后得出相关的安全因数。
(2)薄膜卡盘 (材料为 60Si2MnA)按照ANSYS 参考文献
软件结果的分析(在油泵压力为 1.5Mpa、外径为Dmm、 [1] 姜风鹏,莫锦秋.基于 ANSYS的贴片机床身结构优化
厚度为 Wmm时,理论变形量在 0.1~0.3mm),但 设计 [J].精密制造与 自动化,2008(2):42--43.
在生产调试过程 中不一定是这样 ,薄膜卡盘中的 6 [2] 高丽丽.基于ANSYS的模切机双肘杆机构
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