报集体公司2012年度工作总结 (3500字).doc

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报集体公司2012年度工作总结 (3500字)

报集体公司2012年度工作总结 (3500字) XXXX公司2013年度技术工作总结 一、采、掘、运主要技术工作: 1、雁崖扩区一盘区山4# 8101工作面回采过程中,由于受煌斑岩侵入区域影响,工作面从2011年12月10日,工作面推进至:头510m(采位)、尾523m(采位)时,在工作面30#及90#支架底板处已揭露煌斑岩。由于煌斑岩质地致密、坚硬(硬度f=10.3),机组截割困难。回采过程中采取“浅孔松动爆破”开采技术,硬性截割煌斑岩及以煌斑岩做顶、底板,避其锋芒、截割顶、底板软岩(炭质泥岩),保证采高不得高于2.5m,进行回采作业,顺利通过煌斑岩侵入区域,煌斑岩侵入走向长226m。 2、由于一盘区山4#煤层赋存深,掘进巷道断面大等因素影响,巷道掘进过程中,顶板支护强度大、支护密度高。8101工作面在回采过程中,工作面采空区及头尾顺槽端头悬板面积较大,必须进行人工强制放顶。一盘区山4#煤层瓦斯浓度高、瓦斯赋存量大,无法采用深孔爆破的方法进行人工强制放顶作业。为了解决这一难题,通过与中国矿院合作,共同研究新的采空区及端头悬板放顶工艺,采用“顶板水压致裂”的方法进行人工强制放顶作业。现阶段该项目已成功的应用于综采工作面,为回采工作面安全生产提供有力的技术保障。 3、现开采一盘区山4#8101工作面为石炭二叠纪煤层,由于首次在山4#煤层回采,对于停采保护煤柱尺寸留设,没有实际基础数据。如按头顺槽转载机、破碎机及胶带输送机外型尺寸留设停采保护煤柱,至少需要留设180m停采保护煤柱。难以实现资源回收最大化, 造成资源浪费。结合回采过程中,进行顶板压力动态分析及老顶周期来压强度显现(周期来压步距120~140m之间),确定缩短工作面停采保护煤柱,提高资源回收率。合理设计一盘区山4# 8101工作面停采设计,皮带尾采用现用自移式皮带尾,胶带输送机更换为SSJ-1000/200型胶带输送机,将该工作面停采线位置由180m减小到49m停采线(距东翼盘区回风巷)。 4、14-2 412盘区81207工作面51207巷掘进过程中,由于受北部H=35m断层影响,该面掘进过程中布置为“刀把”型工作面。工作面切巷宽90m,走向长150m,煤层厚度3.0m;中切巷宽132.2m,断面规格为6.2×2.8m2。81207工作面煤层倾角一般为4~8°,在中切巷靠近尾巷16m范围内煤层倾角为18~20°,煤层硬度f=3.0。为确保回采工作面顺利通过空巷,掘进过程中,中切巷进行补强支护,施工两排两眼锚索吊棚132架,支设4排木柱,间距均为2m。实际回采过程中,采用工作面“调斜”(头比尾超前30m)的方式进行回采,减小空顶暴露面积。由于工作面受煤层倾角影响,移架过程中采用“分组间隔”移架,及时支护工作面顶板(最小控顶距),快速的通过中切巷。 二、地质主要技术工作: 1、采取通层探放方式完成11-2 412 81205-1及14-2 412 81207工作面上覆采空区积水的超前治理,累计探放积水3.0万m3。 2、科学分析14-2 412 81210工作面采空区积水水位线,及时施工同层探放水孔,累计探放积水2.4万m3,确保14-2 412 81208工作 面安全开采。 3、对三盘区上覆侏罗纪采空区积水进行分析,初步完成治理方案的编制工作。 4、综合钻孔资料及顺槽揭露情况,科学合理分析8102工作面煌斑岩赋存产状,有效地指导了该面正常生产。 三、一通三防主要技术工作: 公司本部: 1、通风管理 我公司为压入式通风方式,现西二主扇为我公司井下所有用风地点供风,主扇型号70B2-21No28,电机额定功率1000KW,叶片角度45°风量为7168m3/min。现主采盘区为14-2412盘区,现共有一个综采与一个掘进队组,综采一队布置在14-2 412 81210工作面,掘进队组在14-2 412 51205巷,另还有一个备采工作面。掘进队组全部实现了“双风机双电源”自动切换,公司通风系统合理、稳定、可靠。 2、火区的综合治理 一水平1297大巷火区: 2013年我公司继续治理火区为一水平301-305盘区,为了彻底充填1297回风大巷,形成有效的隔离带,防止火区对大巷的威胁。2013年1月继续启动我公司06年建立的三工地、碳窑沟、2008年建立的301盘区矸山灌浆站,实施回风巷注浆。截止到11月10日全年共灌黄土94298立方m,未发生CO气体泄出现象。 3、综合防尘 1)现在井下共安设过滤器14套。其中:4寸管4套、2寸管10套。 2)井下现有6寸静压水管

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