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高压蒸汽发生器泄漏原因分析及改造措施
学兔兔
高压蒸汽发生器泄漏原
因分析及改造措施
李波,张伟 范文刚
(1.中国石油吉林石化公司化肥厂 吉林 1 32021】
(2.吉林燃料乙醇公司 吉林 1 32021)
【摘 要】合成氨装置高压蒸汽发生器(E一0701)为进口设备,自2005
年开始陆续出现管束内漏现象。为保障装置的长周期运行,对该设备进
行了技术改造,取得了较好的效果。
【关键词】高压蒸汽发生器 合成氨 泄漏原因分析 改造措施
中石油吉林石化分公司合成 故无法检测判断管束具体的泄漏
氨装置高压蒸汽发生器(E一0701) 点。管板端面及换热管管头未见
为进口设备,制造商为意大利 1.1设计与操作参数见表1 泄漏失效点,内漏应在换热管上。
RESTA公司。该设备2001年设计制 根据该设备厂商设计文件和操作
造,2003年投人运行,从2005年开 1.2合成气组成见表2 数据,现分析设备失效的几个原
始陆续出现管束内漏现象。该设 因。
备整体为立置U形管式换热器,合 2 设备失效情况
成气走管程,锅炉水、蒸汽走壳 3.1温差应力
程。合成气入口和出口为组合式 该设备冷热介质进出口温度
设备投运至今已累计发现十
结构,管板为不可拆结构,换热管 点存在交叉,因此在壳程设置衬
九根换热管内漏失效 (如图1),造
布管采用内外区方式,管板及换 筒结构,人为地将壳程换热区域
成合成气(H.:N =3:1)窜进高压
热管接头受力状况较好。壳程设 分为预热区和蒸发区。预热区内
蒸汽,虽然都进行了焊接消漏,但
置双衬筒结构,衬筒将管束的内 锅炉水无相变,锅炉水侧为传热
是设备的换热效果明显下降,同
外区分开,外区下端直管段为锅 控制侧,此区域内换热管壁温接
时给设备的安全运行和稳定操作
炉给水预热段,内区下端直管段 近于锅炉水温度,且沿换热管长
带来很大的影响。
及内衬筒上端面以上为蒸汽发生 度方向为连续变化的温度梯度;
器的蒸发段,在设备顶部为一立 蒸发段内锅炉水侧膜传热系数远
3 原因分析
式汽包。衬筒结构增大了传热温 大于管程工艺气,此部分换
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