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优化操作工艺提高丙烯收率
学兔兔
炼油与化工
52 REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY 第2l卷
优化操作工艺提高丙烯收率
李 景 耀
(四川石化有限责任公司,四川成都610036)
某石化公司乙烯装置采用的是KBR公司的前脱丙烷 (1)调整COT保证裂解深度
前加氢专利技术。该装置中,C 、C 加氢同时在1个反应器 裂解过程的关键是控制裂解炉的COT,不同的原料对
中进行。有3台前加氢反应器串联使用,没有再生流程。 其COT的要求也不同。
加氢过程同时影响乙烯和丙烯的产品质量,因此加氢反应 在实际生产过程中出现由于原料组成发生变化但是裂
器的操作是影响丙烯产品质量和收率的主要因素。 解炉的COT并未作出相应的调整,导致裂解深度低,致使原
1丙烯损失 料投料量高但产品的产量低的现象。
丙烯精馏塔开工以来一直存在丙烯收率低的问题,具 (2)减少丙烯塔塔釜损失
体表现为:丙烯塔塔釜损失不断增加,致使丙烯产品收率偏 在裂解炉的COT进行调整后,能够影响丙烯损失的主
低。丙烯塔塔釜损失在52%一63%,大量的丙烯由塔釜损损 要原因是对丙烯塔各项操作操作参数的调整。
失掉。一方面造成产品的损失,另一方面则造成精馏塔能 塔的压力调整。对于精馏塔,在进料组成相对稳定后,
耗的增加…。 塔压力决定了塔顶温度和塔釜温度,每个塔压力值决定1
2损失原因分析 组与此相对应的其它参数值,把这些参数调整到位了,精馏
从丙烯的生产工艺流程分析,造成丙烯损失的原囚主 塔就正常了。所以在对丙烯塔进行调整时,选择将塔压力
要4方面。 稳定在设计值1.732 MPa,以保证在塔釜的液相中丙烯塔液
(1)裂解炉COT控制偏低 相量足够低。
当原料在裂解过程中其组分发生变化时,当裂解炉更 丙烯塔的回流比的调整。调整前丙烯产品的采出量一
换原料时,裂解炉的c0T都必须作适当的调整,达到既保证 般在1O~12t/h左右,丙烯塔回流量都为175t/h,即塔的回
裂解深度的要求又满足裂解炉长周期运行的需要。但是在 流比在14.58~17.5之间(设计值是13.9),回流比过大使得
实际操作过程中,裂解炉的COT控制偏低,导致裂解深度 产品纯度过高,塔釜再沸器负荷增加。为解决这个问题,回
低,使产品收率低。 流比控制在13.5左右。达到保证产品质量的同时降低塔釜
(2)再沸效果差 . 丙烯损失。
由于丙烯精馏塔的再沸器在设计上存在缺陷,使得再 丙烯塔塔釜采出量的调整。丙烯塔塔釜采出量过高,
沸器的热虹吸效果,换热温差不够,导致丙烯塔的提馏段气 将导致丙烯塔再沸器急冷水出入口温差降低,急冷水取热
相量偏低,液相负荷大,塔釜温度低,使丙烯在塔釜的损失 效果差,再沸器的再沸效果差;丙烯塔塔釜采出量过低,将
大。 导致丙烯塔塔釜的
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