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普光气田加热炉两级节流自动控制改造
麓 石油化工设计
Petrochemical Design
普光气田加热炉两级节流 自动控制改造
苏国丰,李代柏,何玉英,邱 微,贾厚田,熊红武,杨永欣
(中国石油化工股份有限公司中原油田分公司,四川 达州636150)
摘要:普光气田原加热炉控制系统不能使流量、压力、温度参数处于最佳的范围,甚至 出现调整过程
中因为酸气压力超出安全值引发停炉,针对以上问题,采取节流阀开度流量关系曲线线性优化、偏差e(t)
一 控制量u(t)关系优化、偏差积分 i(t)一控制量 ()优化、流量压力延时控制优化等多项优化措施 ,实现
了产出酸气流量、压力的稳定控制,为气田的安全生产开发提供了技术保障。
关键词:加热炉 节流阀 参数关系 控制优化
1 加热炉工作原理 2 问题的提出
普光气 田集气站场采用全湿气加热保温混 投产以来,加热炉 自动调节流量、压力功能一
输工艺 ,井 口天然气在井场经过节流 、加热 、分 直没有实现,不能使流量、压力、温度参数处于最
离 、计量后外输 。每 口生产井井 口安装 1台加 佳的范围,甚至出现调整过程中因为酸气压力超
热炉 ,主要承担将井 口采出的高压天然气节流、 出安全值引发停炉。图3为加热炉工艺流程,从
加热 、初步计量 的任务。该加热炉为水浴 间接 左到右依次为井 口一级节流阀后压力和温度变送
加热式加热炉,具有 两级节流 、两级加热功能 器、二级节流 阀、二级节流 阀后压力和温度变送
(见 图 1)。 器、加热炉一级加热盘管、三级节流阀、加热炉二
级加热盘管、三级节流后后压力和温度变送器 、流
井口采出酸气 (19~28MPa,40~55oC)
一 量计等。
加 [圃 (11-19MPa,30)一E (6o~65℃)一
炉热 一E (8.65MPa)一巨雯 5(o~55℃)一厘
分离设力求处理外输
图3 加热炉工艺流程不意
图 1 气井流程框图 根据生产要求,流量 Q、压力 P 、温度 是
加热炉配置就地 PLC控制柜 ,流量调节 回
关键控制对象,而流量 Q,、压力P:同时都与二级
路通过调节一级节流阀FCV的开度来调整气
三级节流阀的开度有关,任何一个阀动作都会同
井气量 ,压力调节 回路通过调节二级节流 阀 时影响流量 Q。和压力P ,调节流量会引起压力变
PCV的开度来调节一级和二级节 流之 间的压
动,调节压力同样也会引起流量变化 。进而影响
力 。两个调节 回路均采用 PID调节法 。加热炉 温度的控制和加热炉的工作状态。为此,需要对
控制见 图2。 加热炉两级节流 自动控制系统进行优化改造,以
解决多变量相互干扰等问题。
收稿 日期 :2013—07—25。
作者简介:苏国丰,男,2006年毕业于 中国石油大学
一
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