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焦化HPF法脱硫工序污染控制

第 2期 (总第 171期) 煤 化 工 No.2(TotalNo.171) 2014年 4月 CoalChemicalInd Apr.2014 焦化HPF法脱硫工序污染控制 张立岗,康永建,罗万江,刘小静 (陕西煤业化工集团陕西陕焦化工有限公司,陕西 渭南 711712) 摘 要 结合陕西陕焦化工有限公司脱硫工序的实际情况 ,分析了HPF氨法脱硫工序中存在的异味大、污染 严重等问题,并对造成污染的不同环节,提出了针对性整改措施 :对放散气体集中处理、提高设备选型及防腐等级、 优化泵冷却方式、选择高效率过滤器及换热器 ,可有效解决脱硫工序环境污染问题。在整个炼焦化学品回收区域, 建议采用二级吸收处理工艺。 关键词 焦化,HPF法,脱硫工艺,污染控制 文章编号 :1005-9598(2014)一02—0054—03 中图分类号 :TQ52 文献标识码:B 陕西陕焦化工有限公司焦炭生产能力为 200万 硫工序的负荷,延长了精脱硫催化剂的使用寿命 。然 t/a,生产装置 由7O万 t/a和 130万 t/a两条生产线 而HPF氨法脱硫工序 自投产以来 ,在环保方面逐渐暴 组成 ,配备有相应的炼焦化学品回收装置 ,炼焦剩余 露出一些问题,集中表现在以下4个方面: 的焦炉煤气用于生产甲醇。煤气脱硫是一项重要的环 (1)各贮槽放散气 、熔硫釜放硫伴生气以及熔硫 保工作 ,也是为公司下游 甲醇生产提供合格原料气的 釜清液回流观察 口放散气的异味较大。 重点工作 ,必须保证煤气脱硫的顺利完成 ,但焦化脱 (2)投产 3年后 ,脱硫液缓冲槽顶板 出现大面积 硫工序存在的污染和跑冒滴漏问题对生产的稳定运 孔洞 、塌陷等现象;投产 4年后 ,在溶液循环槽 、事故 行有重大影响,也恶化了区域作业环境 。为了有效改 槽、脱硫塔煤气进 口管道水封槽等都出现了不同程度 善脱硫工序的环境 ,针对 7O万 t/a焦化生产线存在 的泄漏现象,加重了工段内异味,作业环境变差。 的问题 ,提出了针对性解决措施,取得了较好 的效果。 (3)对硫泡沫泵 、蒸氨废水外排泵的检修过于频 繁 ,泵底座周围的腐蚀较为严重。 1 HPF氨法脱硫工序运行现状及存在问题 (4)蒸氨废水冷却器、氨水换热器易堵塞 ,拆检频 繁 ,设备漏液腐蚀了地面,重新安装后,板式换热器的 陕西陕焦化工有限公司 70万 t/a焦化生产线的 异型橡胶垫上仍存在少量渗漏现象。 脱硫工艺选用国内成熟的HPF法前置脱硫工艺 ,以焦 化系统产生的氨为碱源 ,以PDS和对苯二酚 (H)作为 2 HPF氨法脱硫工序污染原因分析 催化剂 ,脱除煤气中的硫化氢、氰化氢 ,该工艺不需要 外加碱 ,催化剂用量少 ,操作费用低 ,具有较高的脱硫 2.1 各相关设备放散气体无序排放 脱氰效率,得到广泛应用。自2009年投产以来 ,根据 HPF法脱硫工序中,以煤气中氨和蒸氨后的浓氨 生产经验,采用双塔串联脱硫,单塔再生,合理控制工 水为碱源,提高溶液的pH值为氨法作碱源脱硫的关 艺运行参数 ,在塔前煤气硫化氢质量浓度低于 6g/m。 键 [1]。在实际操作中,脱硫循环液中游离氨质量浓度 时,可以很容易地将脱硫塔后煤气中的硫化氢质量浓 必须控制在 8g/L以上,方可保证脱硫效率。个别厂 度控制在 30mg/ma以下 ,整个系统运行也较为稳定 , 家为了提高脱硫效率,除将剩余氨水蒸氨后的浓氨水 并可为甲醇生产提供合格的原

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