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铸机主液压泵站故障分析与维护
维普资讯
第5期(总第24期) 溢体秸动与控副 No.5(SerialNo.24)
2007年9月 FluidPowerTransmission andControl Sep.,2007
铸机主液压泵站故障分析与维护
孟有平 潘海涛 闫利军 李 宣 汪友龙
(1.内蒙古科技大学机械学院 内蒙古包头 014010;2-内蒙古煤田地质局 151队 内蒙古包头 014040)
摘要:对铸机主液压泵站的故障进行了分析与改造 ,提出了维护液压泵站的注意事项。
关键词:铸机;液压泵站;水一乙二醇;故障分析与改造
中图分类号:TB42 文献标识码:B 文章编号:1672—8940 (2007)05—0051—002
某炼钢厂新装备了一套铸机液压系统,使用46 通过对原系统泵站进行分析,发现存在以下五
号水一乙二醇液作为传动介质。系统调试时,发现泵 个问题 :
站中多台液压泵噪音异常高,紧接着出现低输出压 2.1泵组吸油不畅
力或无输出压力的现象 ,且液压泵的轴头漏油 ,最 4台液压泵共用一根 ~b108x4.5无缝吸油管道,
后致使系统无法正常运行。在检查中发现,液压泵 钢管内径为99mm。
滑靴断裂、液压泵轴旋转密封损坏 ,经分析是原系 当3台液压泵在全排量状态下工作时,就会造
统设计不合理所致。针对上述原因,对系统进行了 成液压泵吸油不足,吸油口形成真空甚至负压,导
改造 ,改造后的系统运行 良好。本文总结了对原泵 致液压泵的噪音加大甚至产生气蚀现象,从而造成
站存在的不合理设计所进行的分析,并提出了相关 液压泵的损坏。
的改进对策。 改造措施:
1)将原系统4台液压泵共用一根吸油管改为每
l 原铸机主液压泵站的工作原理
台液压泵单独吸油的方式,如图2所示。将吸油管
铸机主液压泵站工作原理见 图l,主泵为 改为 ~b80x4.5;
EA10VSO125DR恒压变量柱塞泵 ,电机转速为 2)以水一乙二醇作为介质时,应能保证吸油口
1480r/min,泵的工作制式为三用一备 ,系统的工作 有0.02MPa的正压。因此,在这次改造中,将整个油
压力为21MPa,主要用来控制大包及中包等设备上 箱抬高了 lm,使液压泵的吸油口始终有一定正压,
的4O多个执行元件。 以保证液压泵的吸油畅通。
2.2蝶阀选择有误
在液压泵的吸油管上,原系统使用不带限位的
对夹式蝶阀,这样很容易造成蝶阀关闭时液压泵的
启动误操作而致液压泵的机械损坏。因此,这次改
造将对夹式蝶阀改为带限位的对夹式蝶阀 (见图2
所示)。当蝶阀关闭时,限位蝶阀的开关量信号不会
到达液压泵站PLC控制系统,液压泵不能启动;而
只有对夹式蝶阀打开时,开关量信号到
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