煤泥系统简介.docVIP

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煤泥系统简介

大唐集团电厂三起事故的通报 1、大唐国际北京高井热电厂“1·8”事故情况 一、事故经过 2005 年1 月8 日,全厂6 台机组正常运行,#3 发电机(容量100MW)带有功 85MW。19 点57 分,#3 发-变组“差动保护”动作,#3 发-变组103 开关、励磁开 关、3500 开关、3600 开关掉闸,3kV5 段、6 段备用电源自投正确、水压逆止门、 OPC 保护动作维持汽机3000 转/分、炉安全门动作。立即检查#3 发-变组微机保 护装置,查为运行人员在学习了解#3 发-变组微机保护A 柜“保护传动”功能时, 造成发-变组差动保护出口动作。立即汇报领导及调度,经检查#3 发-变组系统无 异常,零压升起正常后,经调度同意,20 点11 分将#3 发电机并网,恢复正常。 二、原因分析 运行人员吴×在机组正常运行中,到#3 发-变组保护屏处学习、了解设备,进 入#3 发-变组保护A 柜WFB-802 模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报 告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”健后,出现“输 入密码”画面,选空码“确认”后,进入了传动保护选择画面,随后选择了“发-变组 差动”选项,按“确认”健,欲查看其内容,结果造成#3 发-变组微机保护A 柜“发- 变组差动”出口动作。 三、暴露问题 1、没有认真落实集团公司《防止二次人员三误工作管理办法(试行)》的 有关要求,没有认真吸取以往的事故教训,微机保护装置的安全防范管理不到位。 2、一线员工的行为不规范,安全意识淡薄。反违章全员控制差错工作不落 实。 2、大唐安徽淮北电厂“1·9”事故情况 一、事故经过 1 月9 日15:25 分,#3 汽轮发电机组(N137.5-13.24-535/535)在负荷90MW 时开始滑停,主汽温甲侧535℃,乙侧540℃,主汽压甲侧10.77MPa,主汽压乙 侧10.74MPa。17:17 分时,负荷20MW,主汽温甲侧470℃、乙侧476℃,主 汽压甲侧2.14MPa,乙侧2.13MPa,机组差胀由1.2mm 上升至2.0mm,17:32 分打闸停机。在转速降到1700 转/分时,#1、#2 盖振达114 微米,转子惰走15 分钟后投盘车,电流在8.6—12A 摆动,大轴弯曲250 微米。 1 月10 日下午14:17 分,盘车电流7.2A,大轴弯曲55 微米,恢复到原始 值后冲转。主汽温380℃,主汽压2.4MPa,再热汽温361℃,14:33 分机组升 速到1200 转/分时,#2 轴承盖振超60 微米,打闸停机,惰走19 分钟,投盘车电 流7.8A,大轴弯曲55 微米。 停机后组织分析发现,在1 月__________9 日滑停过程中17:00—17:15 有汽温突降 86℃,汽压突降1.89MPa 的现象,17:08—17:30 有中压缸上下温差增大到272℃ 的现象。 1 月12 日1:54 分,大轴弯曲55 微米,盘车电流7.5A,恢复到原始值。汽 温302℃,主汽压1.67MPa,再热汽温295℃,中压缸上下温差35℃,符合启动 条件,在安徽电科院技术人员指导下冲转,当转速升至1140 转/分时,#2 轴承盖 振超50 微米,打闸停机,惰走时间17 分钟投盘车,电流7.8—8.0A,大轴弯曲 50 微米。 二、原因初步分析 当滑停至4 万负荷开旁路时,旁路门开度及减温水投入量控制不当,造成主 汽温度、压力骤降,膨差增大。同时,由于三段抽汽压力下降,除氧器逆止门不 严,冷源进入中压缸。 3、大唐国际唐山热电公司“1·13”事故情况 一、事故前的运行方式 新老厂共7 台机组运行。其中老厂#6、7、8、9、10 机组运行(均为50MW 机组),当时总负荷160MW。老厂110kV A、B 双母线运行,母联145 开关合 入,#6、8、10 机组在A 母线,#7、9 机组在B 母线。 新厂#1、2 机组运行(均为300MW 机组),负荷分别为240MW、230MW。 #1 机组因2004 年10 月1 日高厂变A 分支PT 故障后,一直无停电机会更换, #1 机组厂用电由老厂A 母线所带300MW 启备变提供,#2 机组带本身厂用电。 二、事故经过 1 月13 日,北京熠邦电力技术有限公司耿××、袁××、徐××到厂进行电费计 量系统改造收尾工作,内容为“电气主控室及110kV 升压站4-9PT、5-9PT 二次 回路压降测试”,公司电气检修队仪表班四名职工配合工作。 9 时50 分,运行人员将工作内容为“电气主控室及110kV 升压站4-9PT、5-9PT 二次回路压降测试”的工作票发出,工作负责人为张××。13 时45 分,三位同志 到现场,工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后,并在现场监护。

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