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產品持續改善報告
保護罩小蓋子髒污油污主要原因: 2.2.2異常改善對策及實施 2.2.3保護罩拉白異常分析及改善 2.2.4小蓋子斷裂異常分析及改善 * * 日精系列產品持 續 改 善 報 告 Prepared By:楊金德 Date : 2011/05/06 Approved By:馬海清 Date : 2011/05/06 1-1、制定持續改善計劃 六月 七月 八月 九月 全員 反省及展望 莊志榮 標准化 楊金德 效果確認 全員 對策建立/實施 全員 原因分析 馬海清 組建改善團隊 馬海清 目標設定 楊金德 現狀把握 馬海清 改善主題選定 負責人 十二月 十一月 十月 五月 四月 日期 實施項目 1、Plan—計劃 1-2、現狀 A、2011年1月至4月月份我司交貨給日精系列產品品質未達到客戶要求,如下表 5.5% 3.9% 5.2% 10.5% 不良率 1 19 2月 8 76 1月 3 76 3月 3 54 4月 投訴清單明細 不良(批) 交貨(批) 月份 不良狀況 B、主要不良狀況為: a、小蓋子,保護罩髒污混色 b、小蓋子斷裂 c、保護罩拉模 1-3、目標 --為確保交貨品質符合客戶要求,我司將未來8個月的交貨不良批率目標設定如下: 3% 3% 3% 3% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 異常投訴目標 備註:異常投訴比率=月投訴批數/當月交貨總批數*100% 12 11 10 9 8 7 6 5 4 月份 2、Do—執行 2-1、建立團隊 資材部/楊玉林 業務部/ 鍾家源 、唐娟輝 工程部/莊志榮、儲南林 品保部/ 楊金德、鍾文濤、馬海清 塑膠部/ 尹小平、嚴若忠、羅英勇 品保部/季偉夫 TEAM MEMBER(S) TEAM LEADER 保護罩.小 蓋子髒污 混色 人員 方法 環境 材料 機台 2.2.1、小蓋子保護罩髒污,混色不良原因分析: 氣泡袋髒污, 產品裝入後造 成造成髒污 未再次檢驗 確認 來料氣泡 袋髒污油污 模具油污 原料包裝髒污, 加料時髒污混到原料內 2.2小蓋子保護罩髒污,混色不良分析及改善 作業手套髒污, 未及時更換 產品有髒污 產品未包裝, 堆放在台面上 未對回收箱下層 產品抽檢,不良 未能發現. 4,模具油污,造成產品髒污和混色不良 3,產品未包裝,堆放在台面上 2,品管抽檢確認時只對上層產品抽取檢驗,未對下層產品抽檢,抽樣抽樣方式錯誤,不良未能發現. 發生原因 1,氣泡袋髒污,產品裝入後造成造成髒污。 2,作業手套髒污,未及時更換產品有髒污 流出原因: 1,作業人員在產品檢驗後放入氣泡袋,因氣泡袋髒污,產品裝入後造成髒污未再次檢驗確認,使產生髒污產品流出 。 每日執行 品管部/ 楊金德 增加管控:台面堆放產品不可超過三層 產品未包裝,堆放在台面上 每日執行 塑膠部/ 嚴若忠 品管部/ 楊金德 制程前清洗模具 巡檢增加管控模具是否有油污 4,模具油污,造成產品髒污和混色不良 4月15日 資材部/ 吳玉林 品管部/ 楊金德 鍾文濤 1,使用全新料生產的氣泡袋,避免氣泡袋髒污造成產品髒污。 2,考慮使用珍珠棉做包裝袋。 氣泡袋髒污,產品裝入後造成髒污。 每日執行 品管部/ 楊金德 1,作業人員及時更換手套, 2,巡檢使用日精產品專用巡檢記錄表,確認作業手套是否髒污, 作業手套髒污,未及時更換產品有髒污 品管部/ 楊金德 品管部/ 楊金德 鍾文濤 責任單位 計劃完成時間 改善對策 不良原因 不良 項目 每日執行 對品管檢驗方式培訓:按AQL抽樣標準,隨機抽樣,上下層產品都進行抽檢。 2,只對上層產品抽取檢驗,未對下層產品抽檢 保護罩 小蓋子 髒污油污 對來料氣泡袋檢驗,並進行包裝確認是否造成產品髒污。 每日執行 1,產品在檢驗後裝入髒污氣泡袋,使產生髒污產品流出 發生原因 流出原因 3月19日 塑膠部/ 嚴若忠 品管部/ 楊金德 1,4#穴流道直徑加大,改善填充 不均狀況,改善模具拉模不良 2,3#穴產品表面拉模,故內側增 加倒扣,進行加膠處理,加膠厚 0.50mm,使內外力均衡 流道直徑大小不 均,沖膠時兩穴受 力不均,3#穴較薄 處會產生拉白現象 品管部/ 楊金德 品管部/ 楊金德 鍾文濤 資材部/ 吳玉林 責任單位 完成時間 改善對策 不良原因 不良 項目 每日執行 對品管檢驗方式培訓:按AQL抽樣標準,隨機抽樣,上下層產品都進行抽檢。 2,只對上層產品抽取檢驗,未對下層產品抽檢
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