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提高精炼钢水可浇性研究
42 出 ,j}全 2011年8月第三期
提高精炼钢水可浇性研究
谢志强 张峰
(杭州钢铁集团有限公司转炉炼钢厂 杭州 310022)
摘 要:通过对大量生产数据的研究发现,wc/WA1控制在0.10~0.25既有利于提高精炼钢水可浇性,又有
利于控制钙处理成本。
关键词 :水 口堵塞;钙处理;AI203夹杂
0 前言 见表
表 1 连铸水 口的堵塞物成分 %
随着对精炼钢水纯净度要求 的提高 ,钢 中Als
含量不断增加,这造成经常有 中间包浸入式水 口结
瘤物的出现,严重时将浸入式水 口堵死,造成浇注
中断,打乱 了正常的生产秩序 ,增加 了生产成本。 通过对连铸水 口结瘤物的分析表 明,造成水 口
为解决这一问题,对钢水中w /WAl与钢水的可浇 堵塞的主要夹杂物 Al2 占8l%以上 。由此可以
性的关系进行了研究。 看出,造成水 口堵塞的主要结瘤物是具有高熔点的
1 装备情况及工艺流程 03。分析认为水 1:3堵塞物中 03的来源如下。
2.1 脱氧产物…
杭钢转炉炼钢厂现有工艺装备情况: 脱氧产物主要是炼钢生产过程 中加人含铝脱
2座 600t混铁炉;4座 45t氧气顶吹转炉;6座 氧合金和精炼过程中喂人铝线进行脱氧操作,加人
45tLF精炼炉;4台全弧形连铸机 ,其 中:
到钢水中的铝与氧发生反应生成脱氧产物 2o3,
1号机 4机 4流 ,弧形半径 6m
由于A】()3夹杂物未及时的上浮排除,造成钢水中
2号机 4机 4流,弧形半径 9m
大量A120 的存在。
3号机 5机5流 ,弧形半径 9rn
2.2 二次氧化引起 的水 口结瘤[、J
4号机 5机 5流,弧形半径 9m
氧气通过耐火材料孔隙进入水 口内壁,钢液裸
铜管长度 :900rnm
露以及在浇注过程中未对注流进行保护等情况下
钢包容量 :50t
致使二次氧化,形成的Al2()3,沉积在水 口壁上造成
中包容量 :13.5t(1号机)、2h(2号机)、25t(3
结瘤。RobDekkers等利用浸入式水 口对大量的水
号和4号机)
口堵塞物和钢 中夹杂物的成分、尺寸进行对 比研究
铸坯断面:
表明,结晶器浸入式水口堵塞是钢液二次氧化造成
1号机 150X150nⅡn
的。
2号机 160×200Ⅱlm2、240X280删112
3号机 150X150舢 、200X200nm】 3 钢水钙处理
4号机 150×150㈣ 2、150×320
生产工艺流程 :混铁炉一顶吹氧气转炉一LF 3.1 钢水钙处理
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