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沙钢1#高炉料罐均压煤气替代氮气改造实践.pdf

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沙钢1#高炉料罐均压煤气替代氮气改造实践

第 38卷第6期 现 代 冶 金 Vo1.38 No.6 2010年 12月 M odernM etallurgy Dec.2010 沙钢 1#高炉料罐均压煤气替代氮气改造实践 周智民,潘永龙,李增伟 ,高永生 (江苏沙钢集 团有 限公司华盛炼铁厂,江苏 张家港 215625) 摘要:阐述了高炉料罐均压系统的技术改造方案,通过全用净煤气替代高压氮气作高炉料罐均压的能源介质,能完 全替代氮气均压 ,实现煤气的循环利用 ,吨铁节省约2Om。氮气 。 关键词 :高炉;高炉煤气;均压 系统 中图分类号 :TF321.9 在布袋除尘器出口处增设一条将布袋出口的净 引 言 煤气管道引到高炉炉顶料罐,与原均压系统并联构 成一整套均压系统,并修改均压系统的控制程序 。根 江苏沙钢集团有限公司 (以下简称 “沙钢 ”)华盛 据煤气管道输送安全要求,在料罐均压阀前设有煤 炼铁厂有9座高炉 ,总炉容为4118m。,高炉煤气 除 气放散阀、氮气吹扫阀及煤气排污阀。兼顾煤气管道 尘系统均为布袋除尘器 ,净煤气含尘均小于5g/m。, 检修要求 ,在料罐均压 阀前增设蝶 阀和 眼镜 阀各 1 高炉炉顶压力在0.110MPa左右。高炉现有炉顶料 个 ,在均压阀后的每个料罐增设有 1个截止 阀(见图 罐均压方式均为高压氮气均压系统 ,每座高炉每天 1)。其 中保留原均压系统为备用均压系统 ,以备煤气 消耗45000nl。氮气。因沙钢生产规模的扩大,氮气 管网故障时可及时切换 ,保障均压操作的持续性 ,提 供应变得极为紧张 ,时常因氮气压力波动引起生产、 高工作效率 ,保证生产的顺利进行。 设备故障 ,每年不得不大量购买液态氮气补充氮气 去煤气 管网压力 ,以维持整个公司的生产运行 。采用煤气代 替氮气作为均压高炉炉顶料罐均压介质正是应此要 求而作 出的改造 。 1 技术改造和实施方案 1.1 技术准备 经考察了解 ,目前 国内用煤气均压方式的高炉 较少,基本上以全氮气均压或半净煤气与氮气二次 注 :虚线表不管道为原有管道,实线表不管道为新增管道 均压为主。部分用煤气均压的高炉 以用半净煤气和 图1 沙钢高炉炉顶料罐均压系统示意图 氮气二次均压方式较多,无全净煤气均压方式 。采用 1.3 实施方案 全净煤气来均压属较新型技术 ,安全性要求 比较高 , 风险 比较大。 根据实际情况和煤气安全特点 ,为保证煤气系 统安全运行 ,由专 门技术人员负责跟踪 ,制定 了实施 1.2 技术改造方案 全净煤气均压的方案 : 氮气改煤气均压的目标是将均压系统的均压介 第一阶段:用3O%净煤气均压 ,7O 氮气二次均 质用全净煤气完全替代氮气均压 。经过技术论证 ,作 压。此阶段实施约 7天,均压系统运行正常,炉顶煤 出以下技术方案 : 气温度与全氮气均压没有太大变化 。没有出现安全 收稿 日期 :2009—11一O2 作者简介 :周智 民(1967一),男 ,工程师 。电话 24 现 代 冶 金

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