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炼钢废水处理技术升级实践
第29卷2011年第3期 (总第 153期) 使用与维护
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炼钢废水处理技术升级实践
吴丙恒 高计岩 高 波
(鞍钢股份第二炼钢厂 鞍 山 114021)
摘 要 介绍 了鞍钢股份有限公司二炼钢厂通过采用增加粗颗粒分离装置、斜板沉淀池代替辅流沉淀池、
真空过滤机升级等一系列技术改造,提高了转炉除尘废水的利用率,控制了水中污染物浓度,做到了节能减排
关键词 污水 处理 节能 减排
1 引言 水处理难度。
鞍钢股份有限公司第二炼钢厂 (以下简称二 由于大量污泥无法及时去除,经过一段时间
炼钢厂)北线有两座 150t转炉,一座 180t转炉 ,炼 运行以后,水质会急剧恶化,这时必须用大量新水
钢过程中产生的大量粉尘经过湿法文氏管除尘器 进行稀释外排 ,不但浪费能源,而且会对环境产生
处理后以含泥污水的形式排放到转炉水处理系统。 污染 。
原转炉水处理系统始建于 1983年,为三座辅 (4)水硬度较高,由于炼钢生产过程中投加石
流式沉淀池,现在实际产能已经远远超过当年设 灰石,有一部分会溶入到除尘水中,造成除尘水pH
计产能,污水处理能力已经远远不能满足生产需 值高硬度大。各处管道和设备容易结垢,一旦垢片
求,水质稳定性非常差。水质超标将严重影响转 脱落,会造成除尘器喷嘴等处堵赛,威胁生产安全。
炉一次烟气净化效果 ,造成环境污染。二炼钢厂
于2008年7月至2009年3月对北线转炉水处理系 3.技术升级措施
统及辅助系统进行了技术升级改造,采用了斜板 3.1 浊环水基本技术参数
沉淀池技术。目前 ,该套水处理系统运行 良好,经 升级改造后要求浊环水达到的基本技术参
过处理后的污水水质稳定 、达标。 数:污水流量2000m/h;悬浮物浓度4000mg/L;尘泥
量 占钢产量 1.94%;pH值9~12;硬度小于50mg/L;粒
2 技术改造前存在的问题 径分布及其沉降速度见表 1。
转炉除尘系统产生的污水 ,经过明槽流到水
处理分配井 ,通过分配井分别进入三座辅流式沉 表 1 粒径分布及其沉降速度
淀池。沉淀池上部清水溢流到吸水井,通过水泵 颗粒粒径 /m 1 1-5 5-10 10~3030~50 50
送到转炉除尘系统进行循环使用。沉淀池下部产 百分比/% 3.58 1.88 5.76 78.16 7.88 2.74
沉降速度 /(em/s) 0.000150.00380.01530.13350.3841
生的泥浆通过泥浆泵送到出泥机 (四台真空机 ,一
台袋式机 ),经过 泥机后产生的污泥用汽车运 注 :沉降速度是指相对范围最大粒径的沉降速度 。
走,滤液流回沉淀池。改造前存在的问题 :
3.2 改造后转炉浊环水处理流程 变化
(1)浊环水停留时间不足,悬浮物控制不稳
转炉除尘系统产生的回流含尘水,经过明槽
定。三座辅流式沉淀池容积共3600m3,浊环水平均
停留时间为 1.8h,由于沉淀时间短,悬浮物沉淀不 进入两台粗颗粒去
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