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  • 2017-05-16 发布于河南
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1号飞剪的几个故障分析与解决方案

,I}全 2010年8月 第三期 1号飞剪的几个故障分析与解决方案 胡斌 (杭州钢铁集 团公司小型轧钢股份有限公司 杭州 310022) 摘 要:分析 1号飞剪在生产 中频繁出现的故障原因,结合工艺需求进行设计改造,提高设备效率。 关键词 :飞剪;结构繁复;故障;简化设计 构又略显多余;切尾时,偶有发生钢头落人下刀架 U 刚 舌 摇臂内侧的间隙,造成动作中的刀架骤停冲击设 紫金棒材厂的 1号飞剪,是生产线关键设备。 备;剪后导槽立辊及地辊容易磨损。而切废时,翻 该设备由意大利POMINI公司原装进 口,布置在8v 转底板易卡住侧窗或反应不及时,造成切废钢件直 与9H轧机间,在轧线中起到连接粗 中轧、切头尾及 接冲击底板反弹到刀头上,存在卡阻刀架隐患。以 事故切废作用。该设备采用曲柄连杆机构,500KW 上故障的存在,造成检修频繁,严重制约生产。 直流电机驱动。 2 故障分析 立式导轮 矗转底板 飞剪本体 经过对轧制工艺的分析与现场观察,发现 1号 飞剪两大附属设备(前、后导槽)有简化、改进 的必 要,而且改造对解决故障有实际作用。逐一分析: 工艺已经确定粗轧 8H出口红钢尺寸是保持一定 的,那么剪前导槽左右活动导板结构就多余了,而 且这种不稳定结构易破坏和卡钢。其上方的压轮 机构华而不实:飞剪切头时,有 8H动态咬住红钢及 前导槽 的支撑与导向,完全满足生产需要,无需压 下摇臂 轮动作。而切尾时,红钢 已脱离前导槽 ,压轮不起 图1 1号飞剪布置图(改造前) 作用。前后地辊容易损坏,主要是 8H出料尺寸大, 根据 1号飞剪布置图(见 图 1)可看出,飞剪 由 对辊面的冲击和磨损剧烈。通过分析工艺要求,可 三部分组成:前导槽,飞剪本体,剪后导槽。前导槽 以取消辊轮的设置,因为前后导槽的主要作用是承 由左右活动挡板、上压轮机构、地辊及导槽架构成, 托、过渡红钢,这种作用应该是短时的,一旦9H咬 前导槽的作用是导正与承托红钢,保证正常剪切。 人红钢后,在微张力轧制条件下,红钢可以与飞剪 飞剪 由刀架、减速箱及驱动机构组成,主要作用是 前、后导槽底板脱离处于悬空状态,这样可以减少 对红钢剪切头尾及事故时连续碎断切废。后导槽 磨损。翻转底板机构繁复且检修率高,导槽侧窗口 由半连续导槽、可翻转底板 (切废时翻转)、出口立 容易变形卡阻翻转动作而堆钢。整个导槽底板过 式导轮、地辊组成,作用是导正与承托红钢,兼顾收 长,对红钢的摩擦面增大,易造成红钢擦伤。以上 纳切头及切废件。 问题可以通过简化部件结构解决。 对于切尾钢头卡阻摇臂和切废钢件反弹到刀 1 出现的问题

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