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奥斯麦特吹炼炉富氧吹炼的工业试验及生产实践.pdf

奥斯麦特吹炼炉富氧吹炼的工业试验及生产实践

总第 159期 山西冶金 Total159 2016年第1期 SHANXIMETAI URGY No.1.2016 ; 肇 每 ÷藏两媛苯 DOh10.16525j/.cnki.cn14-1167t/f.2016.01.24 奥斯麦特吹炼炉富氧吹炼的工业试验及生产实践 车驾才 (侯马北铜铜业有限公司, 山西 侯马 043000) 摘 要:介绍 了奥斯麦特吹炼炉富氧改造的设计和试验情况,总结了富氧吹炼工艺应用于奥斯麦特吹炼炉的工 业化生产的实践过程,并就生产中的有关问题作了初步探讨。 关键词:吹炼 富氧 温度 渣型 枪位 泡沫渣 中图分类号:TF811 文献标识码 :A 文章编号:1672—1152(2016)01-0066—03 几年来,侯马冶炼厂在引进、吸收、创新的基础 低,达到节能的目的。 上,经过不断努力,实现了达产达标。随着对浸没顶 2 富氧吹炼的可行性讨论 吹冶炼技术的掌握以及为了满足粗铜产量不断提高 在吹炼过程中向吹炼炉中加人的物料主要有热 的要求,对吹炼炉进行了增加入炉风量以提高粗铜 冰铜、冷冰铜 、石英石、粒度煤(粒度大于 15mm),这 产量的技术改造。改造后虽然粗铜产量得以提高,但 些物料在吹炼炉中的反应需要消耗大量的氧气。 同时也带来一系列问题。因此,决定对奥斯麦特炉进 在吹炼过程中,投入炉中的物料越多,耗用的氧 行富氧吹炼的工业试验。 气越多。由于漏风量、氧利用率等因素的影响,使得实 1 富氧吹炼的 目的 际反应需氧量要高于理论计算需氧量,而炉内氧量的 为了满足粗铜产量不断提高的要求,侯马冶炼 增加会加快吹炼反应的速度,因此提高鼓风的氧浓度 厂提出了在不进行大的技术改造的前提下,充分发 是在保证总鼓风量不变的条件下提高吹炼速率的最 挥现有设备的潜能,采用富氧吹炼,实现以下 目标。 好手段 1]【。 1)提高粗铜产能。该厂奥斯麦特吹炼炉操作系统 浸没顶吹冶炼技术的特点是冶炼强度大,对环 是在一个试验炉的基础上将产能放大到35 年后 境污染小,但它的不足之处是容易产生泡沫渣,特别 相应的系统,因为在现有的操作条件下提高产能,需 是在吹炼过程中,炉渣泡沫化的原因还有待研究,但 要增加鼓风量,而提高鼓风量会加大烟气处理系统的 普遍认为与炉渣的过氧化程度和鼓风量有关2[]。鼓 压力,增加炉渣泡沫化的隐患,不利于安全环保生产。 人渣层的风如果不能及时克服炉渣表面张力脱离渣 2)提高烟气SO浓度。空气吹炼时的SO浓度 层,就会使炉渣泡沫化,而且风量越大,泡沫化程度 (SO体积分数)为4%~5%,设计值为 7%~12%。 就越严重。富氧吹炼会增加炉渣的过氧化程度,但在 采用富氧吹炼,可提高烟气sO浓度。 相同氧量的情况下氧气浓度高时会使鼓风量降低。 3)降低燃料率。吹炼炉80%的炉料为水淬冰铜, 炉渣的过氧化程度可以通过调整炉内的氧化还原气 冰铜从熔炼系统水淬后直接人炉,含水质量分数达 氛得以控制,与空气吹炼控制手段相同。 12%以上,在不进料时为了控制炉渣的过氧化状态, 通过对吹炼工艺的理论研究 ,认为向吹炼炉提 还需加入适量粒度的煤,因此燃料率高,总燃料率达 供一定的氧气以提高吹炼强度,增加粗铜产能,提高 到8%。在供风速度相等的情况下,富氧空气中氧含

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