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黑龙江省省长特别奖- 黑龙江省经济效益特别奖申报材料

电力工业对煤粉燃烧的要求 高效燃烧 低负荷稳燃 减轻环境污染(低NOx燃烧) 防止结渣 防止高温腐蚀 以上五方面往往有矛盾: 提高燃烧区域温度可有利于高效燃烧和低负荷稳燃,如W火焰炉,但不利于环境保护。 采用分级燃烧使燃烧区域缺氧可降低NOx排放,如PM燃烧器,但不利于保证燃烧效率、防高温腐蚀和防结渣。 防止结渣主要靠降低结渣区域温度,为此增加了炉膛尺寸。 防止高温腐蚀,主要采用耐腐蚀材料。 提出“风包粉”的技术思想 经过大量理论分析、数值模拟、冷态烟雾示踪试验、相位多普勒粒子分析仪测试、热态试验台研究,历时十余年,培养博士生十四名,发表论文六十余篇,对炉内气固两相流进行了深入研究。 首次发现有很多情况下煤粉被无意识分离到炉膛四周,引起结渣、高温腐蚀、且降低燃烧效率; 采取措施使煤粉相对集中于炉膛中部燃烧,而炉膛四周则空气相对过剩,实现 了“风包粉”。 和浓淡燃烧相结合,且研制了高效率、低阻力的百叶窗煤粉浓缩器,强化浓淡燃烧作用; 改善低负荷稳燃,降低NOx排放。 冷态烟雾示踪试验 激光相位多普勒粒子分析仪试验 开发了四种燃烧器 水平浓淡煤粉燃烧器 专利号:ZL 92 1 04843.3,ZL 92 2 24103.1 水平浓淡风煤粉燃烧器 专利号:ZL 93 2 44359.1 径向浓淡旋流煤粉燃烧器 专利号:ZL 96 2 45179.7 不等切圆墙式布置直流式燃烧器 专利号:ZL 98 2 44554.7 百叶窗煤粉浓缩器 专利号:ZL 92 2 09806.1 一、水平浓淡煤粉燃烧器 实用新型专利: ZL 92 1 04834.3 发明专利: ZL 92 2 24103.1 CE公司直流式煤粉燃烧器 四角切向燃烧 由于一、二次风刚性不同,造成一、二次风分离,例如由于风速不同或由于喷口形状不同 等原因 百叶窗煤粉浓缩器 垂直浓淡煤粉燃烧器一次风出口水平截面颗粒浓度图 水平浓缩煤粉燃烧器一次风出口水平截面颗粒浓度图 二、水平浓淡风煤粉燃烧器 专利号: ZL 96 2 45179.7 水平浓淡风煤粉燃烧器 三、径向浓淡旋流煤粉燃烧器 专利号: ZL 93 2 44359.1 双蜗壳型旋流燃烧器 德国Babcock公司旋流燃烧器 径向浓淡旋流煤粉燃烧器 四、不等切圆墙式布置直流式燃烧器 专利号: ZL 98 2 44554.7 适用于燃烧褐煤采用风扇式磨煤机的锅炉 褐煤锅炉墙式布置直流燃烧器 改前炉内空气动力场 墙式布置直流燃烧器改前炉内颗粒浓度分布 墙式布置直流燃烧器改后图 “风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术应用实例 燃烧 Vdaf 8% 无烟煤,改造后达到 在50%ECR下长期不投油稳定运行。 锅炉效率提高2.53%(由88.58%提高到91.11%)。 抗结渣能力改善,未因结渣影响运行(原来常因结渣影响运行)。 NOx 800mg/m3(折合O2=6%) 节油情况: 改前 97年11月~98年3月 5个月 5#炉 助燃油 2353 吨 改后 98年7月~98年11月 5个月 5#炉 助燃油 52 吨 节约 2301 吨 六台锅炉 14个月改造完成 六台锅炉 年创效益 5496 万元 SG 1025/18.3-M833 锅炉 按引进CE公司技术设计 燃烧贫煤 Vdaf = 10.5%~15 % Sar 2 % 高温腐蚀严重 一次风速24 m/s 二次风速49 m/s 造成一二次风分离 改造后 燃烧器区域壁面氧量 3.5 % 高温腐蚀可得到控制 稳燃负荷从180MW降至150 MW 燃烧效率达~99 % 锅炉效率达93 % 两台锅炉总计年节约 2232 万元 燃烧褐煤 采用风扇式磨煤机 6台 670t/h 锅炉 第一期三台,82年投运,炉膛出口严重结渣 第二期三台,增高5米,以降低炉膛出口烟温,结渣情况未见根本好转 平均三个月被迫停炉打渣一次 98年改造第一台 至今五台炉已改完 结渣彻底解决,改造后至今未发生结渣,按三台炉计,每年因避免打渣产生直接经济效益420万元 锅炉效率明显提高,按提高1%计,三台炉每年节约燃料费372万元 三台炉年经济效益792万元 鉴定意见认为:

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