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粉煤灰浮选脱碳工艺系统设计及优化

文章编号:1007—046X(2010)06—0044—02 设备探讨 粉煤灰浮选脱碳工艺系统设计及优化 DesignandOptimizationofFlyAshFloatingDecarbonizationProcessSystem 梁吉军,王壮壮 ,郭立朋 ,徐大利 (山东莱芜煤矿机械有限公司, 山东 莱芜 271100) 摘 要:介绍了湖南某粉煤灰浮选脱碳处理厂工艺系统的设计、存在的问题、优化措施 以及实际应用效果。 关键词:粉煤灰;浮选脱碳 ;工艺系统设计 ;存在 问题 ;优化设计 ;效果 中图分类号:X733TD94 文献标识码 :A 0前言 存在的问题、优化措施以及实际应用效果。 湖南某粉煤灰浮选脱碳处理厂设计能力人洗原灰 50 1粉煤灰主要参数 万t/a,由山东莱芜煤矿机械有限公司负责建设施工。该 1 . 1粉煤灰的粒度组成 厂于2008年9月 10日开工建设,2009年3月6日投产。 粉煤灰的粒度组成见表 1 。 本文重点介绍粉煤灰浮选脱碳工艺系统设计,分析了系统 表 1 粉煤灰的粒度组成 1.2粉煤灰各粒级产率及烧失量分布 2.2粉煤灰浮选脱碳工艺流程 粉煤灰各粒级产率及烧失量分布见表2。 粉煤灰综合处理工艺流程如图1,粉煤灰经过搅拌调 表 2 粉煤灰各粒级产率及烧失量分布 浆后,经水力旋流分选机分级,较粗物料经球磨机磨细后 再进入水力旋流分选机分级,剩余较粗粉煤灰直接排出; 一 0.045之下的较细粉煤灰经两次浮选后,浮选精碳浓缩、 压滤后直接排出精碳滤饼,浮选后的低碳粉煤灰经浓缩、 压滤后直接排出。 注:我国目前将粉煤灰烧失量视I司含碳量。 2粉煤灰浮选脱碳工艺系统设计 2.1根据以上主要参数 (设计基础资料)分析工艺流程 通过小筛分试验和马弗炉燃烧法,测得各粒级产率及 烧失量分布如表2所示,绝大部分颗粒集中于0.045mm 以下,其中O.045mm方孔筛筛余量为24.9%,+0.045mm 粉煤灰烧失量平均为 13.56%,表明该粉煤灰属中粗灰, 必须经过球磨机磨细,才能提取更多的精碳及低碳粉煤灰。 该粉煤灰可燃体集中于细粒级别中,因分选颗粒粒级过细, 若采用浮选以外的分选方法处理(如电选),将不会取得良 好效果,适宜用浮选方法分离除炭。 图 1粉煤灰浮选脱碳工艺流程 coALAsH 612010 3粉煤灰浮选脱碳工艺系统存在的问题 提取低碳粉煤灰约48t/h。按每年工作300d,每天工作 20h计算,则年浮选精碳 7.2万t,年提取低碳粉煤灰 该系统终产品低碳粉煤灰主要销售到水泥厂进行深加 28.8万t。浮选精碳销售价格按当地300元/t计算,则浮 工,精制为超细粉煤灰和I级粉煤灰,为提高低碳粉煤灰 选精碳销售收入为2160万元;低碳粉煤灰销售价格按当 销售价格,用户对低碳粉煤灰的要求是: 烧“失量≤5.00%; 地 100元/t计算,则低碳粉煤灰销售收入为2880万元; 0.04

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