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技术创新成果研究报告书
成 果 名 称:高位钻场上帮锚杆施工位置、角度与 预抽钻孔关系的技术革新
成 果 类 型:技术革新
完 成 单 位:钻探队
完 成 人 员:闫子祥 李星亚 王文强 郭航程
李成全 施艳超
完 成 日 期:2015年2月10日
红岭煤业公司技术创新委员会
二〇一五年制
高位钻场上帮锚杆施工位置、角度与预抽钻孔关系的技术革新
在高位钻场施工钻孔预抽煤层顶板裂隙瓦斯是治理采空区、上隅角瓦斯的主要措施;为保证高位钻场打钻期间的顶帮完好,采用菱形金属网、钢筋梯子梁、螺纹钢锚杆配合锚索进行支护。施工钻孔期间,钻机安设在高位钻场平台,钻孔成扇形布置,钻孔朝向为工作面方向。根据原高位钻场打钻处锚杆打设位置、角度,打钻过程中钻头可能与锚杆接触,由于锚杆强度大,钻头极易损坏。为此,钻探队结合通风部、生产技术部、开拓队对高位钻场打钻处锚杆打设位置、角度进行优化,最终达到预期效果。
一、概况
所掘的高位钻场过渡巷(斜巷段)按+35°掘进11.9m后,转成平巷向前掘进4m的高位钻场工作平台,完成高位钻场。
采用菱形金属网、钢筋梯子梁、螺纹钢锚杆配合锚索进行支护,巷道断面为矩形,净宽3000mm,净高2500mm,巷道净面积为7.5m2,顶部锚杆间距为700mm,帮部锚杆间距为800mm,排距均为700mm。锚索采用Φ18.9×L7500mm的钢绞线锚索,布置位置为中线两侧800mm位置各一根,排距为1600mm。锚杆选用Φ20×2200mm螺纹钢锚杆。
钻探队施工高位钻孔为18个,分三排,最下排钻孔开孔位置距底板1.5m,最上排钻孔开孔位置距底板2.1m,角度为(+9°~+30°)。最上排钻孔、最下排钻孔与锚杆打设位置间距约0.1m,影响正常打钻。
根据1501上巷6高位钻场打钻情况,设计18个钻孔,实际施工22个。原因是:钻孔打到锚杆、托盘,必须重新补打钻孔。在此期间钻头损坏3个,按照目前直径为84mm合金钻孔单价为3560元计算,损失超过1万元。按照每个工作面布置12个高位钻场计算,若按照原设计不改变高位钻场处锚杆打设位置,预计一个工作面所有高位钻场钻孔施工完毕损失超过10万元。
为节约高位钻场钻孔施工成本,钻探队组织管理人员、技术骨干、钻孔施工负责人认真分析整个高位钻孔施工过程,最终确定是由于锚杆打设位置、角度对钻孔施工影响较大,间接增加了材料消耗,从而提高了材料费消耗。通过对高位钻场锚杆安设位置、角度的优化每个钻场节约钻头费用约1.07万元。
二、研究过程
首先考虑优化钻孔开孔位置,调整钻孔施工角度,在施工过程中,钻孔仍会接触到锚杆,损坏钻头。原有钻孔将报废,本方案被否决。
现场查看后,钻场帮部围岩齐整,不存在片帮现象,而且钻场设计服务期限较短,考虑钻场施工钻孔一帮不喷浆仍然能保证支护完好;再调整锚杆打设位置和角度。原锚杆设计:最下排锚杆距底板0.7m,倾角0°;中排距底板1.45m,倾角0°,最上排距底板2.1m,倾角+16°;优化后锚杆设计:最下排锚杆距底板0.7m,倾角0°;中排距底板1.2m,倾角0°,最上排距底板2.3m,倾角+30°。经过在1501上巷8号高位钻场打多个钻孔实验,最终选定本方案,通过调整锚杆打设位置、角度,打钻一帮不喷浆的方案优化高位钻场支护方法达到了预期效果。
三、创新点
投入人力、物资减少。根据现场反馈的效果看,钻场帮部支护未出现片帮现象,打钻期间钻场未变形。钻孔全部能够打到设计孔深。
1、打钻一帮锚杆:通过调整锚杆位置、角度,避免了打钻过程中钻头损坏,成孔率100%。
2、不用喷浆:打钻一帮不喷浆,不仅减少了人力的投入,减少了水泥、沙子的使用量。而且施工人员能够清楚看见锚杆托盘、梯形梁位置,避免打到锚杆托盘、梯形梁。
3、钻场支护强度:施工钻孔期间,钻场未出现变形,未出现片帮楼顶现象,钻场施工环境安全可靠。
四、实际应用效果
通过多次的理论分析及井下现场试验,在1507工作面上巷8号高位钻场成功试验,钻孔成孔率达到100%以上;
1、连续对1507上巷8号高位钻场施工18个钻孔,每个钻孔全部达到设计孔深,未出现钻孔打到锚杆、托盘的情况。
2、钻场钻孔施工结束后,钻场任然没有出现变形,片帮、漏顶等现象,钻场顶帮完好,施工环境安全可靠。
3、效益分析,通过钻场支护形式优化,打钻过程施工顺利进行,未损坏钻头。根据1501上巷6高位钻场打钻情况,钻孔打到锚杆、托盘,必须重新补打钻孔。在此期间钻头损坏3个,按照目前直径为84mm合金钻孔单价为3560元计算,损失超过1万元。按照每个工作面布置12个高位钻场计算,若按照原设计不改变高位钻场处锚杆打设位置,预计一个工作面所有高位钻场钻孔施工完毕损失超过10万元。采用本方案后,以上材料损失可以避免。
五、推广应用的前景和意义
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