稠油脱水处理系统工艺的优化.pdf

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第34卷 第 5期 l OILANDGASTREATINGANDPROCESSINGl滋笔船工 21 稠油脱水处理系统工艺的优化 孙 霖 孙灵念 1.长江大学石油工程学院, 湖北 武汉 430100; 2.中国石化胜利油田河口采油厂, 山东 东营 257200 摘 要 :在稠油开采过程中,随着多轮次注汽,采出液量不断加大,势 对联合站稠油脱水生产 产生影响,造成脱水设备超负荷运行.能耗增加且带来极大的安全隐患。为此,通过对陈庄联合站 超稠油脱水处理工艺及处理设施进行研究,分析对 比国内外稠油脱水工艺、自控水平及先进处理设 施,结合该站生产实际,提出稠油脱水工艺和分水设施优化方案,增加了立式脱气装置,并对生产运 行参数增加了信息采集和 自动控制功能。优化改造后,降低了系统压力,分水器和一次沉降罐的脱 水取得了良好效果,同时多回收了伴生气,节约了能耗,降低了安全隐患。 关键词 :稠油脱水;分水器;脱气装置;工艺系统;信息化;自动化 DOI:10.3969/j.issn.1006—5539.20l6.05.005 0 前言 理流稗采用 “分水器二级分水 +大罐一级沉降”热化学 在稠油开采过程 巾,一般采用蒸汽驱、注 CO17t:采 1艺,流程 见 图 1。处 理液 19650m /d,污 水 技术,降低油品的黏度,易造成开采原f物性复杂 、乳化 18000Ill /d,外输油量 1650n1/d,掺稀油后原油密度 程度增强,所以稠油脱水处理更加闲难。国内外原油脱 0.968g/cm ,50℃黏度709mlil/s。 水技术主要有热化学沉降法、电化学法、高频脉冲法、微 波辐射法 、超声波法等 。随着开采进 人后期,采f1l液 巾物性复杂、含水增多,破乳难度』JIJ大 ,从而增大了脱水 设备负荷,埘脱水 【艺产 不利影响. 目前,胜利油田陈 ff{1田主要采用蒸汽驱开采技 术,采 原油密度高、黏度高、含水高,由此造成联合站 脱水_『艺不能适应稠油脱水 产的需要,敝何必要对陈 庄联合站稠油脱水处理系统进行丁岂优化,对处理设施 图1 陈庄联合站原油处理工艺流程 的结构进行改造,对处理系统进行n动化、信息化技术 提升,以达到提高脱水效果 、降低脱水能耗的日的,刈原 扑排液量增加和原油性质的不断变化,会降低管道 {}¨集输系统高效、安全运行柯着重要的意义 、 和l设备有效利用宰,增加地面集输系统的运行负倚和处 理难度 。 1 联合站现状及问题 1.2 问题 1.1 现状 1.2.1 分水器超负荷运行 陈庄联合站始建于 1991年,主要担负着采油管理 L 近年来,陈庄联合站原油处理总液量不断 升,最 采 原油脱水、污水处理等任务..该站原稠油脱水处 高超过 19000m 。然而,2台200131一级分离器核算停 收稿 日期 :2016—05—05 作者简介:孙 霖 (1995一),男,山东菏泽人 , 科存读.主受从事 油储运专业学习研究T作。 22 +N矗。 ≮ ‘ 2016年 10月 ATURALGAS 留l,J-JH1只有23min,低丁稠油处理所需时问30min,分水 有效解决超负倚问题。 器运行效果差 ,一级 油含水超过60%(一般要求小 于50%) 分水器}{j油含水高增加_r加热炉的负筒,增 加_r原油脱水的能耗。 1.2.2 井排回压高 tf井排液含水址不断增大,H.前端二级分水二级 加热,造成流_平旱

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