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稠油脱水处理系统工艺的优化.pdf
第34卷 第 5期 l
OILANDGASTREATINGANDPROCESSINGl滋笔船工 21
稠油脱水处理系统工艺的优化
孙 霖 孙灵念
1.长江大学石油工程学院, 湖北 武汉 430100;
2.中国石化胜利油田河口采油厂, 山东 东营 257200
摘 要 :在稠油开采过程中,随着多轮次注汽,采出液量不断加大,势 对联合站稠油脱水生产
产生影响,造成脱水设备超负荷运行.能耗增加且带来极大的安全隐患。为此,通过对陈庄联合站
超稠油脱水处理工艺及处理设施进行研究,分析对 比国内外稠油脱水工艺、自控水平及先进处理设
施,结合该站生产实际,提出稠油脱水工艺和分水设施优化方案,增加了立式脱气装置,并对生产运
行参数增加了信息采集和 自动控制功能。优化改造后,降低了系统压力,分水器和一次沉降罐的脱
水取得了良好效果,同时多回收了伴生气,节约了能耗,降低了安全隐患。
关键词 :稠油脱水;分水器;脱气装置;工艺系统;信息化;自动化
DOI:10.3969/j.issn.1006—5539.20l6.05.005
0 前言 理流稗采用 “分水器二级分水 +大罐一级沉降”热化学
在稠油开采过程 巾,一般采用蒸汽驱、注 CO17t:采 1艺,流程 见 图 1。处 理液 19650m /d,污 水
技术,降低油品的黏度,易造成开采原f物性复杂 、乳化 18000Ill /d,外输油量 1650n1/d,掺稀油后原油密度
程度增强,所以稠油脱水处理更加闲难。国内外原油脱 0.968g/cm ,50℃黏度709mlil/s。
水技术主要有热化学沉降法、电化学法、高频脉冲法、微
波辐射法 、超声波法等 。随着开采进 人后期,采f1l液
巾物性复杂、含水增多,破乳难度』JIJ大 ,从而增大了脱水
设备负荷,埘脱水 【艺产 不利影响.
目前,胜利油田陈 ff{1田主要采用蒸汽驱开采技
术,采 原油密度高、黏度高、含水高,由此造成联合站
脱水_『艺不能适应稠油脱水 产的需要,敝何必要对陈
庄联合站稠油脱水处理系统进行丁岂优化,对处理设施
图1 陈庄联合站原油处理工艺流程
的结构进行改造,对处理系统进行n动化、信息化技术
提升,以达到提高脱水效果 、降低脱水能耗的日的,刈原 扑排液量增加和原油性质的不断变化,会降低管道
{}¨集输系统高效、安全运行柯着重要的意义 、 和l设备有效利用宰,增加地面集输系统的运行负倚和处
理难度 。
1 联合站现状及问题 1.2 问题
1.1 现状 1.2.1 分水器超负荷运行
陈庄联合站始建于 1991年,主要担负着采油管理 L 近年来,陈庄联合站原油处理总液量不断 升,最
采 原油脱水、污水处理等任务..该站原稠油脱水处 高超过 19000m 。然而,2台200131一级分离器核算停
收稿 日期 :2016—05—05
作者简介:孙 霖 (1995一),男,山东菏泽人 , 科存读.主受从事 油储运专业学习研究T作。
22 +N矗。 ≮ ‘ 2016年 10月
ATURALGAS
留l,J-JH1只有23min,低丁稠油处理所需时问30min,分水 有效解决超负倚问题。
器运行效果差 ,一级 油含水超过60%(一般要求小
于50%) 分水器}{j油含水高增加_r加热炉的负筒,增
加_r原油脱水的能耗。
1.2.2 井排回压高
tf井排液含水址不断增大,H.前端二级分水二级
加热,造成流_平旱
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