试油监督培训班教材7.19.ppt

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试油监督培训班教材7.19详解

过程控制 封窜(堵水) 1、封窜(堵水)管柱符合设计要求,包括油管新旧程度、油管外观质量包括丝扣完好程度、管体腐蚀程度及内外清洁度。 2、封窜(堵水)用井口采油树及管汇连接符合设计要求,试压合格后,方可施工。 3、封窜(堵水)用工具符合设计要求及相关技术标准。 4、封窜(堵水)液体及各种添加剂数量及质量符合设计及有关技术标准。 5、封窜(堵水)施工过程中设备运转正常,施工连续。 6、封窜(堵水)施工泵压、排量达到设计要求,并进行旁站监督。 7、封窜(堵水)关井候凝时间达到设计要求。 过程控制 封闭-填砂 (1)采用光油管,不得携带泵、封等工具,保证管柱密封。 (2)填砂施工尽量采用小砂比(5%),发现泵压升高要及时活动管柱、大排量洗井。 (3)填入砂子粒径符合设计要求。 过程控制 封闭-注灰 (1)注灰管柱符合设计要求,密封可靠。包括油管新旧程度、油管外观质量包括丝扣的完好程度、管体腐蚀程度及内外清洁度。 (2)注灰用水泥标号及初凝时间达到设计要求。 (3)注灰用水质量符合设计要求及相关技术标准。井筒压井液满足设计要求,不喷不漏保持平衡,无杂质,顶替和反洗井用液要与井筒内液体保持一致。 (4)水泥浆密度达到设计要求,并且均匀无结块,密度计事先用清水校正。 过程控制 封闭-注灰 (5)注灰施工过程中设备运转正常,施工连续,并有应急预案。 (6)必须在设计时间(水泥初凝时间的70%)内完成施工。提升设备和泵车中途不得发生故障,泵车发生故障,应立即上提管柱至设计灰面以上或起出井内全部管柱;提升设备发生故障,应立即反洗井,洗出井内全部灰浆。 (7)关井候凝时间达到后,复探灰面深度符合设计要求。 (8)灰塞试压达到设计要求或相关技术标准。 过程控制 封闭-打丢封(桥塞) (1)打丢封(桥塞)前进行通井刮管洗井,保证井筒通畅。 (2)打丢封(桥塞)管柱符合设计要求,包括油管新旧程度、密封性,油管外观质量包括丝扣完好程度、管体腐蚀程度及内外清洁度。 (3)打丢封(桥塞)座封位置避开套管接箍。 (4)打丢封(桥塞)后试压达到设计要求,并进行旁站监督。 试油监督工作细则 1制定监督计划书 2开工验收及技术交底 3过程控制 4完井验收 完工验收 完工现场验收 (1)各项试油资料录取齐全,符合有关标准。 (2)完井管柱或封井灰塞符合设计要求。 (3)井口完井方式符合有关标准。 (4)环保工作达到有关规定或要求。 (5)审核签认实际施工工序及用料。 完工验收 完井资料整理归档 (1)及时编写上交《试油监督报告》、《试油工程质量评定书》,如实反映试油施工中存在的问题,明确责任,提出结算意见。对施工单位的评价要客观公正。 (2)将《监督计划书》、《监督日志》、《巡查报告单》、《监督指令单》等相关资料整理归档。 完工验收 完井资料整理归档 (1)及时编写上交《试油监督报告》、《试油工程质量评定书》,如实反映试油施工中存在的问题,明确责任,提出结算意见。对施工单位的评价要客观公正。 (2)将《监督计划书》、《监督日志》、《巡查报告单》、《监督指令单》等相关资料整理归档。 排661井完井要求恢复地貌,杜绝环境污染 街501井完井井口小平台 序号 射孔井段 (m) 厚度 (m) 液性及压力、产能预测 压井液 射孔 方式 枪型 弹型 孔密 (孔/m) 备注 名称 密度 g/cm3 1 1336.2-1328.4 7.8 常压中产油层 防膨液 1.0 电缆传输 102枪、89复合增效射孔 13 2 1324.4-1320.4 4.0 案例:营71 枪身下井 顺序 射孔井段 (m) 层厚 (m) 枪身长度(m) 下井 时间 点火 时间 出井 时间 备注 第一枪 1336.2-1333.7 2.5 2.7 10∶45 11∶40 12∶00 2003年10月8日 第二枪 1333.7-1331.2 2.5 2.7 12∶15 12∶35 12∶50 第三枪 1331.2-1328.4 2.8 3.2 13∶05 13∶25 13∶30时电缆上提遇卡 11月2日磨铣后的残余枪身打捞出井。残余枪身长约0.8m,磨铣端面向下有长150mm的胀径裂缝,其最大外径φ119mm。 枪身下井 顺序 射孔井段 (m) 层厚 (m) 枪身长度(m) 下井 时间 点火 时间 出井 时间 备注 第四枪 1324.4-1322.4 2.0 2.2 10∶30 11∶30 11∶50 2003年11月3日 第五枪 1322.4-1320.4 2.0 2.2 12∶08 12∶25 12∶30时电缆上提遇卡 22∶30时被卡枪身捞出井口。距枪身上端面0.23m处向下有长300mm的胀径裂缝,最大外径φ126mm。 原因分析:炸药爆炸是一个放热反应,在第一枪起爆后射孔井段出现一个高温异

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