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减少曲轴箱气孔缺陷的工艺措施

学兔兔 铸造工艺 减少曲轴箱气孔缺陷的工艺措施 朱泰桦,李海群,罗成坤 (柳州五菱柳机动力有限公司,广西 柳州545002) 摘要:根据多年的铸造生产经验,总结了曲轴箱铸件气孔产生的原因。采用底注式浇注系统、 压边溢流冒口,用水基涂料代替醇基涂料等措施,有效地减少了曲轴箱毛坯的气孔缺陷。 关键词:曲轴箱;铸铁;铸造工艺;气孔 中图分类号:TG250.6 文献标识码:B 文章编号:1673-3320(2009)05-0021-02 Some Techniques to Reduce Porosity in Iron Crankshaft Box Casting Zhu Taihua,Li Haiqun,Luo Chengkun (Liuzhou Wuling Liuj i Power Co.,Ltd.,Liuzhou 545002,Guangxi,China) Abstract:The porosity in iron crankshaft box casting was analysed with accumulated experiences.The porosity can be reduced significantly by bottom filling gating system,narrowed overflow riser and water- based coatings. Key words:crankshaft box;cast iron;casting process;porosity 曲轴箱是微型汽车发动机的主要部件,该件 道、油道均由泥芯形成,发气量大,特别是水道 属复杂薄壁高强度零件,要求有高的致密性和气 芯和油道芯,由于其壁薄且形状复杂,需采用高 密性,不得有缩松、气孔、砂孔等铸造缺陷。对 强度覆膜砂,发气量特别大。 水套、油道进行气压试验不得渗漏,整体硬度均 3)醇基涂料的基料是酒精,浇注时挥发大量 匀,尺寸精度要求高。 气体。 我公司生产的曲轴箱毛坯质量约30 kg,采 4)中间注入式浇注系统,浇注过程铁水易形 成紊流,排气不畅。 用气冲造型、覆膜砂热芯盒制芯工艺,醇基涂料 涂刷泥芯表面,中频电炉熔炼,中间注入式浇注 5)由于曲轴箱属薄壁铸件,浇注过程冷却较 快,特别是曲轴箱的顶面距内浇道最远,铁水降 系统。曲轴箱毛坯存在气孔、砂孔、缩松等铸造 温大,浇注过程产生的气体若来不及完全逸出, 缺陷,气孔缺陷通常出现在曲轴箱的顶面、前后 就会在铸件上形成气孔缺陷。虽采取在顶面一些 端面的凸起处、上箱面及缸孔,气孔为不规则圆 搭子处设置排气针、提高浇注温度等措施,仍不 形,直径在3~8 mm之间,有些孔洞内夹渣。 能有效解决气孔缺陷问题。 1 曲轴箱毛坯气孔的来源 6)因首流铁水与空气接触而被氧化,在凝固 1)潮模砂浇注过程水分挥发。 期发生反应FeO+C~Fe+CO f,而液态金属已降 2)曲轴箱毛坯的内腔、前后端面、顶面、水 温黏稠,使CO

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