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湿型砂工艺铸件缩松缺陷的消除

学兔兔 湿型砂工艺铸件缩松缺陷的消除 李宏兴 ,孙晓宁z (1.陕西兴隆电力器材制造有限公司,陕西 西安 710118; 2.西安赛奥流体设备有限公司,陕西 西安 710048) 摘要:采用黏土湿型砂射压造型生产线,铸件存在缩松和硬度过高的缺陷。从浇注温度、冒口 颈和碳 当量对铸件缺陷的影响进行 了分析,发现铁水高温保温时间过长造成碳烧损是引起铸件 缺 陷的主要原 因。为减少铁水的碳烧损,随其保温时间延长添加增碳剂,铸件缩松和过硬的缺 陷彻底消除,从而保证了铸件质量。 关键词:湿型砂 ;碳烧损;缩松 中图分类号:TG250.6 文献标识码 :B 文章编号:1673—3320(2014)03—0033—03 RemovalofDispersedShrinkageforCastingswith GreenMoldingSandProcess LIHongxing’,SUNXiaoning (1.ShaanxiXinglongElectricityEquipmentManufactureCo.,Ltd.,Xi’an710118,Shaanxi,China 2.Xi’anSai’aoFluid—EquipmentCo.,Ltd.,Xi’an710048,Shaanxi,China) Abstract:Thedefectsofdispersedshrinkageandoverhighhardnessexistedincastingswhileusing injectionandsqueezemoldinglinewithgreenmoldingsand.Theeffectsofpouringtemperature,riser neckandcarbonequivalentoncastingdefectswereanalyzed.Themainreasonofdefectswasthattoo longholdingtimeathightemperatureofmoltenironcausedcarbonloss.ToreducethecarbonlOSS ofmolteniron.thecarburetantiSaddedwithincreasingoftheholdingtime.Thedefectsofdispersed shrinkageandoverhighhardnessincastingsareeliminatedthoroughlytoensurethecastingquality. Keywords:greenmoldingsand;carbon1oss;dispersedshrink age 1 铸件缺陷部位 某公司黏土湿型砂 自动生产线生产灰 口铸铁 件 ,材质牌号HT250,铸件毛坯质量在5~10kg 之间,壁厚在6~14mm之间,属于薄壁小件。 生产 中经常出现铸件浇 口附近缩松或浇 口对面 部位缩 陷 ;另外 ,部分铸件硬度过 高 (大于 240HBW)的缺陷,使机加工困难。铸件的缺陷 部位见图1~图3。缩松和缩陷在机加工时不能被 完全去除,造成铸件废品率较高。为此加大了冒 图1 浇 口部位缩松 口尺寸,但铸件收缩缺陷仍然较多,部分铸件硬 度偏高的问题也没有改善。 收稿 日期:2013—09一l7 作者简介:李宏兴 (1957一),男,高级工程师,主要从事铸钢、铸铁生产现场技术工作 2。14年第3期 I33 学兔兔 学兔兔 查 明原 因后 ,采取的措施是随保温时间延 3 结

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