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优化重整加氢装置换热器
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婚 … …
优化重整加氢装置换热器
胡海兰 (兰州石化公司研究院)
摘要 重整加氢装置是石化企业的重点耗能装置,同时也存在着一定的节能空间。针对预
加氢系统加热炉负荷不足 问题,对预加氧系统进行 了改造 ,增加 1台进料换热器E104G和原换热
器 串联使用;将原来2台立式重整进料换热器E201更换为 1台板式换热器;增加 1组省煤器模
块。为了解决省煤器 出口温度高问题 ,增设 1台除盐水换热器用以加热除氧器进水。改造后可
使装置能耗显著降低 ,年节能量达2042.9t标油,取得211万元经济效益。
关键词 重整加氢 换热器 优化 节能
D0I-10.3969/i.issIq.2095-1493.2015.10.O17
某石化公司60×10t/a重整加氢装置存在以下 热 负荷 明显不足 ,预加氢加 热炉炉膛温度 高达
问题 :预加氢装置 的反应流出物与进料 的换热器 780℃左右 ,制约着装置处理量的提高。
E一104A—F的趋近温度较大 。在基准情况下 ,趋近 重整产物空冷器冷却负荷不足,夏季时,重整
温度约为 50℃,进入加热炉F一102的进料温度仅 产物空冷器A201冷却后温度最高达到54℃,制约
为 240℃,而反应流 出物经 E一104A—F换热后 以 着装置处理量的提高 。
138.6℃进入空冷 。在重整单元 ,现有工况显示进 由于低温热水 下游用户取热少 ,回收温度 高 ,
料温度为64I3℃,在E201A/B加热至418oC (该数 导致在工艺装置 内的换热不充分 ,没有达到有效利
值为平均值 ),然后 由四合一炉加热至 520℃高 用低温热的 目的。例如 :甲苯塔顶E705产低温热
温。反应出料温度为480℃,经过与进料换热温度 水的换热器取热效果不 明显 ,塔顶气 由110oC空冷
降为 110℃后送往空冷 。E201的热负荷由此估算为 至86℃,负荷约为5.7Mw。
28.6MW左右 ,四合一炉 的负荷为8.2MW。 目前 1.1 针对预加氢进料换热器换热不足的建议
E201的趋近温度为45.7℃。 在空间许可的前提下,在现有6壳程的基础上
针对预加氢系统加热炉负荷不足问题 ,2011年 再增加壳程。若空间不许可 ,使用螺旋扭曲扁管更
8月对预加氢系统进行 了改造 ,增加 1台进料换热 换现有的管束 。该类管束可 以增加传热系数 30%
器E104G和原换热器 串联使用 ;将原来 2台立式重 40%。
整进料换热器E201更换为 1台板式换热器 ;重整 四 1.2 针对重整进料换热器换热不足的建议
合一炉扩能改造 ,新上 1组省煤器模块 ,为了解决 安装焊接板式换热器 (如Packinox)改善热交
省煤器 出 口温度 高的 问题 ,增设 1台除盐水换热 换 。安装新的换热器之后 ,保守估计趋近温度可以
器 ,加热除氧器进水 。 降为20℃。这意味着反应出料的热 回收负荷将提
高到32MW,加热炉的燃料节约量按照85.4%的效
1 优化建议
率来计算 ,四合一炉的热负荷则降低为 4.8MW。
60×10t连续重整预加氢反应系统进料换热器 1.3 利用低温热加热除氧器进水
原使用 的管壳式换热器E104共6台,单个换热器面 目前 ,甲苯塔顶E705低温热水取热不 明显 ,
积400m。2004年 ,装置 由先预分馏后加氢流程改 其后 由110℃空冷至 86℃,负荷约为5.7MW,建
造为先加氢后分馏流程 ,预加氢部分设计处理量 比 议直接用塔顶油气加热除氧器进水。若能使用现有
原设计增加 10% 15%;改造后预加氢反应加热炉 E705作为换热器 ,投资内容包含除氧器和E705之
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