爱玛电动车(无锡工厂).工艺改善报告 (2).ppt

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生产3线、4线扭力不足 改善报告 ——生产技术部.工艺科 PE工程师.Jerry.Hong(兰) 2013.06.25 课题选定 1.改善背景 2.现状把握 3.改善目标 4.要因确认 5.制程分析 6.制定对策 7.改善成果 8.改善建议 9.总结 课题选定 1.改善背景(Background)    无锡爱玛车业有限公司主生产电动车(豪华款)的公司,年产达100万辆。公司在生产过程中经常出现某个关键部位紧固力矩不符合要求(过大、过小),给电动车整体性能带来很大的变化,更为甚者造成骑行者安全事故,安全系数降低。 2.现状把握 针对6月8日,批量紧固扭力不良,特对整车所有关键工序紧固力矩进行了上/下午2个频段8项/天的测量,通过对所测数据整理,得出如下结果。 3.改善目标 确定目标值:不良率由7.92%降低至2%,下降5.92%; 4.要因确认 柏拉图分析法 结论: 根据柏拉图 分析,位于前面的是 85.2%;因此要对电机力矩要因分析,再想对策; 影响指数 电机扭力 5.制程分析(Process Analysis) 本报告采用“管制图”分析制程。 管制图分析: 从 管制图可以看出,呈离散型分布,组内1点变化超上控制线(UCL),从R管制图来看,组内变动相对较大,可判定制程不在可控范围内,应加强制程管制。 5.制程分析(Process Analysis) 在寻找原因时,我们就用鱼骨图来分析,从中可以看出,电机扭力不足这个问题的主 要原因从以下几个方面来分析:1、培训不到位 2、点检未落实 3、管理不到位 5.制程分析(Process Analysis) 鱼骨图分析: 制定对策 定期培训、宣导; 每日抽查、监督; 正常点检、巡检; ps:工艺员每日监控,保证产线受控状态 电机 前轮 平叉/减震/车架 前叉 改善成果(数据分析) 如下是改善措施实施后,数据采集: 改善成果(图表分析) 结论: 改善后,上下线范围缩小,且数据均匀的分布在中心线(CL)周围;制程趋于稳定;改善有成效。 改善成果 从趋势图可以看出,改善后紧固力矩不良率由改善前的40%降低到改善后的2%。处于受控状态。 改善建议 1、点检表受控 2、每条线扭力测量表配备 总结 通过对生产部3线、4线将近2周的紧固电机工序扭力改善, 生产3线、生产4线紧固力矩已基本趋于稳定,保持受控状态。 产线长定期关注; “PE不定期抽查; 员工自检; 后期将会对3、4生产线继续关注,常抓不懈,保障产品安全系数。 End of report 谢谢观看!

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