给水控制积分饱和导致引风机RUNBACK失败的原因分析及改进措施.pdfVIP

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  • 2017-06-05 发布于湖北
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给水控制积分饱和导致引风机RUNBACK失败的原因分析及改进措施.pdf

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系 统 解 决 方 案 由图 1(a)发现如下 问题 : 实现给水控制。该给水控制系统的控制逻辑见图2.可 (1)RB触发之后的20s以内MEH转速 回路动作 见没有给水快速调节的前馈控制回路。 正常 ;RB动作 20s后小汽轮机实际转速变化速率迅 速降低,变为一条递减的类似于恒定斜率的直线。 (2)锅炉遥控指令不断地下降,但是实际转速却未 能跟踪指令的变化,即发生了控制指令失调的问题。 (3)汽泵阀位指令与汽泵转速具有同样的趋势,小 汽轮机转速变化速率减慢造成实际给水流量下降速 率变慢,致使汽泵转速指令 (锅炉遥控指令)的输出不 断下降;同时发现在锅炉主给水指令反向调节时, MEH转速 回路输 出继续下 降造成汽泵 阀位持续关 闭.直至发生给水流量低保护动作。 图2 优化前给水控制逻辑 由图1(b)发现如下问题:RB动作后的2rain以内 优化后给水控制逻辑如图3所示 .采用并列前馈 小机转速下降速率与主给水流量下降速率相吻合,但 的控制方式来实现对给水的快速调节,降低在 RB后 2rain后给水流量下降速率突然加快 .汽泵出口压力与 给水PID调节滞后对系统造成的危险。 小机转速失去线性关系 ,汽泵出口压力下降速率大于 汽泵转速下降速率。 1_3问题分析 针对小汽轮机阀位指令变化速率减慢的现象,检 查 MEH转速控制回路.发现在锅炉遥控指令与小汽 轮机实际转速偏差计算功能块内部存在默认为+100 的上下限输出限制。即若输入的偏差绝对值超过 100 r/min,偏差计算功能块的输出将保持在_+100rm/in。在 本次RB过程 中,由于转速指令在 RB时与实际转速 的偏差在 20s后超过了 100r/min,造成 了PID控制器 在偏差超限后比例调节失去作用而变为纯积分器,导 致小汽轮机实际转速与锅炉遥控指令不匹配 ,当锅炉 图3 优化后给水控制逻辑 遥控指令要求转速上升时,MEH控制调门没有及时 回调。进而导致给水流量低引发MFT。 2.2RB负荷变化速率的调整 对控制逻辑的分析后发现MEH接收到汽泵转速 本次 RB试验变负荷过程的变负荷速率为 100% 指令 (锅炉遥控指令)后无速率限制功能 ,导致锅炉遥 BMCR,对给水的调节过程要求较高。为了降低对给水 控指令与小汽轮机转速出现偏差后 ,偏差进一步扩 泵给水调节系统的要求 ,在重新进行 RB试验之前将 大 .到达 100r/min后转速 PID 比例失去作用 ,并无偏 RB变负荷速率由100%BMCR/min降低为50%BMCR/ 差大切除遥控功能,使运行人员无法及时干预。 rain,同时释放了MEH转速控制环节的输入偏差限 分析后得知:转速偏差存在限制导致给水控制发 制。重新进行RB试验的相关曲线如图4所示。 生积分饱和是造成给水控制无法实现调节从而导致 RB发生6min之后各主要曲线逐渐趋于稳定,主给 给水流量低低引发 MFT的主要原因。 水流量由852.25th/稳定下降于693.69th/。分离器出口温 MEH 内部组态无速率限制块、无偏差大切手动功 度稳定于20℃。最大的温度变动幅度为4.5℃,主蒸汽温 能.造成调节偏差持续存在并发生积分饱和现象是本 度最大波动幅度 12℃.主汽压力稳定于18.9MPa。 次 RB试验失败的次要原因。 3结语 2控制策略的改进 进行RB试验时需要对各控制偏差逻辑进行详细 2.1给水控制逻辑的改进

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