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电脱盐单元严重乳化原因及对策.pdf

aE回圃圄噩噩 2016盖在第46卷第11 期 炼油技术与工程 PETROLEUM REFINERY ENGINEE阳NG 电脱盐单元严重乳化原因及对策 孙艳,李江,孟伟 (中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司研究院,新疆乌鲁木齐 83∞19) 摘要:中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司E套常减压装置在加工商酸重质原油过程中,电脱盐单 元乳化异常严重,脱后盐含量持续不合格,严重影响后续装置正常运行。从原油性质变化、生产工艺条件、破乳剂选型 等角度分析了严重乳化的原因,提出了如下措施:(1)加强原油罐区管理,延长原油沉降时间,通过加注低温破乳剂,将 脱盐脱水工序尽量前移,以减轻电脱盐单元压力;(2) 优化换热网络,提高脱盐温度。对于高酸值高密度管输原油,将 脱盐温度提到 130 -135 吁:以上,才能保证较好的脱盐脱水效果;(3) 根据原油性质变化及时进行破乳剂筛选。 关键词:常减压装置电脱盐乳化高..原油艘乳剂 2015 年 6一7 月,中国石油天然气股份有限 果,减少乳化状况,不得不加大破乳剂注量,由原 公司乌鲁木齐石化分公司加工的管输原油性质变 来的 50 -60 附Ig 增加到 110μglg 以上,但并不 能从根本上解决乳化现状。 化较大,有逐渐变重趋势,装置在加工高酸值、高 密度的管输混合原油过程中出现了电脱盐单元严 从现场看样管来看,电脱盐一级、二级第5 根 看样管切水大量带油。电脱盐罐内有厚厚的一层 重乳化,脱后含盐持续不合格等问题,严重影响炼 乳化层,装置不得不停止注水,恶化了脱盐状况。 油厂及下游净化水厂的安全运行。下文分析了加 因此,要想彻底解决脱后含盐问题,必须首先解决 工过程中造成电脱盐单元严重乳化的原因,提出 现场乳化问题,恢复注水,进而解决脱后含盐问题。 解决措施,保证了装置正常运行。 1 电脱盐单元乳化状况 2 电脱盐单元严重乳化原因 2.1 原油性质发生变化 随着装置加工的原油劣质化加剧,电脱盐单 针对现场出现的问题,首先对原油性质变化 元运行工况不断恶化,脱后原油含盐、含水量高, 进行了分析,虽然造成现场严重乳化的原因有多 电脱盐罐存在厚厚的乳化层,油水界位不清楚。 种,但原油性质恶化,极有可能是电脱盐单元运行 表 1 是6-7 月电脱盐脱后含盐含量数据。 恶化的原因之一。表2 是装置在电脱盐单元乳化 褒 1 2015 竿6一7 月脱后盐含量 Table 1 Salt content after desalting in June to 期间加工的原油性质。从表2 可知,自 2015 年6 July of 2015 mglL 月后,装置加工的管输混合原油密度明显增大, 3-5 月,密度平均为 869.6 kgl旷,而 6-7 月密

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