考验总结1.docVIP

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考验总结1

加制氢装置开停工检修总结 根据公司安排,制加氢装置于2009年3月6日(星期五)晚6:30开始退油,7:00加氢切断进料,3月7日8:00制氢装置切断进料。 利用此次停工的机会,制氢装置更换转化催化剂,处理转化废锅,维修转化引风机,更换中变气蒸汽发生器管束,干气系统三级改造,新氢管线预留口,校验安全阀,装置防腐等工作。加氢装置更换加氢催化剂,分馏塔处理塔盘,各容器开孔清理,新增循环氢脱硫项目等,校验安全阀,装置防腐等工作。 加氢装置停工后,反应系统因反应器需要更换催化剂,因此进行热氢带油处理,至3月7日8:00热氢带油结束。对反应器进行降温操作后,进行氮气置换。分馏系统退净汽柴油后,分馏塔及其附属设备管线进行蒸汽吹扫;稳定塔先使用新鲜水冲洗后,又使用蒸汽进行吹扫。3月11日8:00加氢装置达到检修条件,开始检修。 制氢装置停工后,脱硫系统迅速泄压并使用高纯氮气进行置换,置换完成后使用氮气将R-101、R-102、R-103/A、B冲压至0.5MPa并做保压处理。中变反应器在转化循环时切出,使用氮气进行置换,置换合格后进行保压处理。在压力低于0.1MPa时冲入氮气升压至0.5MPa并保持。在转化炉系统温度降至100℃以下后熄灭炉火,使用氮气对转化催化剂给予置换。PSA系统使用氮气置换合格后充氮气保护。3月11日8:00制氢装置达到检修条件,开始检修。 3月13日,装剂队伍对转化炉管开始卸剂,我们从制氢抽调两名操作工及一名班长进行监督。在卸剂过程中我们发现,Z417催化剂(催化剂主要活性组分)结碳情况较为突出,在一排第二、二十二、二十三、二十六根,在二排第四、二十二、二十五、二十六、二十八根等4~6米处结碳严重,此情况的出现为2008年干气含硫多次超标所制。3月14日开始装剂,3月15日装剂完成并进行炉管压降实验,实验结果符合操作要求。本次装剂装入Z417转化催化剂2744公斤;Z418转化催化剂3090公斤;共计5.85吨。 3月16日,装剂队伍对加氢精制反应器开始卸剂。上层为保护剂,下层为精制催化剂。在卸剂过程中发现保护剂结碳现象严重,催化剂当中所含焦粉较多,此情况应为原料过脏所制。3月17日开始装剂,3月18日装剂完成。在装卸剂过程当中,因我们只是更换反应器上部的小部分催化剂,而下部的催化剂为硫化态,需要无氧环境。因此在开盖及装卸剂过程当中,使用高纯氮气保护,连续性注入。装卸剂过程均为无氧作业。 3月16日,打开分馏塔人孔进行检查,发现30层塔盘均出现脱落现象,经研究原因有二,一、厂家装拼塔盘时卡子没有卡住。二、操作过程中压力波动。第一种原因我们在重装塔盘时将其克服;第二种原因以后在生产当中将其避免。经过十天的努力,我们终于在3月26日将所有塔盘装好。经检查完全符合标准。 为配合项目(循环氢脱硫装置)接口,对反应系统进行动火前的准备工作。3月26日,循环氢脱硫出入口与反应系统对接完成,经拍片探伤,焊口完全符合标准。 3月26日,转化炉管、转化废锅人孔均上好,4月3日,制氢检修工作完成,试密合格。4月6日,10:00点转化炉,转化炉炉膛温度以20℃/h的速度升温,在炉膛温度达到120℃时开始恒温,进行转化炉衬里脱除自由水。在炉膛温度达到250℃时开始恒温,转化炉衬里脱除结晶水。4月7日晚,车间组织人员对废锅人孔及转化炉管进行热紧。4月8日2: 30转化配汽。5:30转化配氨。6:30转化催化剂达到还原条件,开始还原。21:00经化验焦化干气合格,制氢进料运行。23:00新氢合格外送。4月9日8:00转化炉脱附气投用,制氢开车圆满成功。 4月5日,加氢检修工作完成,试密合格。4月6日,加氢装置引入常压柴油,各容器建立液位。4月7日,启动循环氢压机, 重沸炉点火升温。4月8日,8:00加氢预热炉点火升温,加氢催化剂开始干燥脱水。在反应器上部床层达到120℃时开始恒温,催化剂脱除自由水。在炉膛温度达到250℃时开始恒温,催化剂脱除结晶水。4月9日,加氢装置引入新氢,反应系统氢气气密。4月10日,氢气气密合格。13:50引常压柴油进装置,反应系统建立硫化油循环流程。21:50向加氢进料泵入口注入DMDS,加氢催化剂开始预硫化。4月11日,14:50加氢催化剂预硫化结束,将焦化汽柴油引进装置,反应器正常进料。16:00柴油合格外送。17:30稳定塔建立液位,18:30汽油合格外送。加氢开车成功。 结语:1、通过本次停工、检修、开工,操作人员得到极大的锻炼。并且也显示了其处理事件的能力。特别是制氢人员,在本次开工中的表现突出,有半数以上的人员达到了独立开车的能力。加氢方面,很多人员在开车时,对开车程序已非常熟练。 2、因停工时间较长,装置问题解决的比较彻底,为装置的长周期运转打好基础。 3、转化炉、加氢精制反应器均更换新剂,开工后通过生

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