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- 2017-06-02 发布于河南
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剩余氨水和洗涤富液砂石过滤器的技术改造
剩余氨水和洗涤富液砂石过滤器的技术改造
天津天铁炼焦化工有限公司 王志祥 王建坤 陈其军
摘 要:本篇论文主要介绍了天津天铁炼焦化工有限公司回收分厂因地制宜,大胆采用新型
除油设备替代原设计老式设备,并对工艺流程做了相应合理改造,解决了原工艺除油效果差而导致
剩余氨水和富液大量含油,换热器易堵塞的难题,使得改造后生产工艺流畅,极大的提高了生产效
率。
关键词:剩余氨水 富液 砂石过滤器 瓷管过滤器 换热器
自80年代中期以来,新建焦化厂和老厂技术改造后,大多采用AS氨循环脱除硫化氢的煤气净
化工艺。其中剩余氨水和洗涤富液的除油净化技术,均采用石英砂填料分层过滤(以下简称砂石过
滤器)以及将石英砂填料改为石砂板填料的除油法。天津天铁炼焦化工有限公司回收分厂原设计为
二台砂石过滤器用于剩余氨水、二台用于洗涤富液,目的是除去剩余氨水和洗涤富液中夹带的焦油
类杂质,以此来保证AS工艺的高效运行,但实际运行效果不佳。生产实践表明,该设备运行效果达
不到焦油≤25mg/L的设计要求,剩余氨水和洗涤富液夹带焦油杂质非常严重,而且砂石过滤器中
的细砂极容易随液相被带入AS液相系统,给AS循环系统带来了非常恶劣的后果:剩余氨水换热器
和蒸氨工段的换热器(贫液、汽提水和蒸氨废水)频繁发生焦油和细砂的混合物堵塞,换热器连续
使用不到 2月就必须拆检清洗,经常导致生产停工;洗涤工段的富液槽底部被焦油物淤积,导致停
工;脱酸塔填料堵塞,引起酸气质量一直达不到设计要求;酸气管道因焦油堵塞,导致克劳斯炉停
工。从2000年投产以来克劳斯生产硫磺系统一直不稳定,经常处于半停产状态;并且造成脱酸贫液
换热器、汽提水换热器板间堵塞,导致其换热效率下降,而且直接影响到洗涤工段的煤气净化效率,
致使出厂煤气指标的氨和HS杂质含量长期超标。
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经过技术考察,我厂从2002年 11月着手将剩余氨水和洗涤富液砂石过滤器全部改造为瓷管过
滤器,2003年2月投入运行,取得了良好的运行效果。现介绍如下。
1、原设计砂石过滤器结构及除油原理
反冲洗水进口
工业风
砂
石
过
氨水进口 滤 滤砂器
器 氨水出口
污水出口
图1 砂石过滤器工艺图
原设计中的砂石过滤器结构及工艺情况如图 1所示。其中砂石过滤器当中的石英砂填料从上到
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下分别为如下安装:粒径3-8mm,高360mm;粒径1-2mm,高1040mm;粒径0.5-1mm,高1600mm;
反冲洗水采用汽提水加工业空气。工作原理:利用不同粒级的石英砂组成过滤填料,使氨水中的焦
油液滴通过其间时被阻挡截留;再利用汽提水和工业风的混合液反向冲洗,将石英砂表面的焦油冲
洗干净并回到焦油氨水系统。
该砂石过滤器在运行过程中存在以下问题:石英砂过滤器的石英砂填料为分级散装于罐体中,
在清洗和反吹风过程中极易造成粒级返混,这就意味着打乱原设计分级过滤的构想,无疑会降低除
油效率,而且粒度极小的石英砂容易随氨水进入AS系统,在流速较低的换热器、塔等设备除发生淤
积杜塞。石英砂过滤器为保证粒级分布及瓷粒再生效果,对风压、反冲洗水质量要求苛刻,职工操
作劳动强度大,运行条件恶劣
2 、在改造前我们对现行生产进行了如下调整:
我厂将并联的两个剩余氨水槽进行串联运行,并在每个剩余氨水槽内部增加一个2米高的隔板,
以增加氨水焦油的静置分离时间。为保证剩余氨水槽的运行安全性,在隔板的1米高位置上开了一
个孔,以防止剩余氨水槽在投运初期被拉裂;在实际操作中每 12小时对2个剩余氨水槽的4个排油
口实施排油放空一次,及时排出底部沉积的焦油。经过以上操作的调整,剩余氨水槽出口氨水含油
可保持在 150mg/L左右。
3 、剩余氨水除油工艺改造
改造前的工艺如下图2:(箭头方向为剩余氨水的工艺走向
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