内审不合格报告.docVIP

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  • 2017-06-15 发布于天津
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内审不合格报告.doc

内审不合格报告 编号: 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.26 不合格事实陈述:经查,修改夹具没有作废文件的处理记录。 不符合标准条款:GB/T19001-2008中的4.2.4记录控制 不符合项的性质:□体系性不符合 ■实施性不符合 □效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析:该人员没有保留处置所需的控制记录,对建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:要求该人员认真学习质量管理体系中的文件要求,续补修改夹具文件的处理记录。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:已通过考核和补做记录。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 物资部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.21 不合格事实陈述:2010年12月21日下午在二号仓库里,发现一批新入库的零件,堆放在合格区域内,但是没有标识牌,不知道其型号规格,询问仓库管理员说是忘记了挂标牌。 不符合标准条款:GB/T19001-2008中的7.5.3产品的标识和可追溯性 不符合项的性质:□体系性不符合 □实施性不符合 ■效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析:该人员对标签标识不重视,没有将包装标识和产品质量一样作为重中之重,标识牌管理不善,缺乏风险意识。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:应学习并严格按照标准与相关政策文件要求标示标识。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:学习考试合格,已修正标识并严格按照标准及文件执行。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。 审核员: 日期: 内审不合格报告 编号: 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.20 不合格事实陈述:2010年12月20日,抽查维护和保养记录。经查15号设备没有11月份的维护记录。 不符合标准条款:GB/T19001-2008中的6.3基础设施 不符合项的性质:□体系性不符合 ■实施性不符合 □效果性不符合 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 日期: 日期: 不合格原因及对产品质量影响的分析:该人员预防为主的意识性不强,没有严格执行公司的相关程序,对使用后性能和产品质量有可能造成影响。 受审核方代表: 日期: 建议的纠正措施计划:应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执行公司的相关程序,续补11月份的维护记录和加强预防为主的质量意识。 受审核方代表: 日期: 预定完成日期: 管理者代表认可: 日期: 纠正措施完成情况:已通过考核和补做记录,对该人员教育并防止发生类似事件。 受审核方代表: 日期: 纠正措施的验证:情况属实。

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