降低横管初冷器阻力的改造经验.docVIP

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降低横管初冷器阻力的改造经验

降低横管初冷器阻力的改造经验 )%T Mw2u ? (山东兖矿国际焦化有限公司,山东兖州 272100) A;\1`_i0 ? 1#mu5 我公司的煤气净化工段采用4台横管初冷器,煤气处理气量为12万m3/h,单台冷却面积为7500m2,要求阻力不大于1.5kPa。2006年6月刚投用时,阻力不大,但需要定时冲洗。自2009年12月份以来,初冷器阻力逐渐增高,且一直居高不下,最高时竟达7kPa左右,造成煤气量减少、焦炉集气管压力升高、焦炉炉顶长期放散荒煤气、鼓风机喘振的恶性情况。出现该情况后,虽多次尝试用长时间冲洗初冷器,但效果仍不理想。冲洗完的初冷器阻力上升仍很快。经拆开检查发现,其中一台初冷器的顶部靠近煤气进口处积存有大量杂质(焦油渣、萘结晶等杂物),致使初冷器顶部煤气流道截面积减小,煤气通过量减少,煤气鼓风机长期处于高吸力状态下运行。为此,我们清理了积存在各台初冷器顶部的杂质,并改造了顶部的喷洒液喷头和增大了喷洒量,取得了良好效果,现介绍于后,以供同行参考。 $ /p/9 - ? xSd$)rIj ?1?? 煤气净化流程 7yMG$ ? ???? 煤气净化采用了焦化企业常用的流程,即煤气→竖管喷洒→横管初冷器→电捕焦油器→煤气鼓风机→脱硫塔→洗氨塔→洗苯塔→部分煤气回炉。另一部分煤气经常压脱硫→水洗→气柜→甲醇。 T1YCld ? ??? 初冷器承担着煤气降温、除焦油和除萘的多重任务,是煤气生产中的重要环节,阻力增大后会增加煤气鼓风机的负荷,降低焦炉负压煤气管道的吸力,严重时会造成煤气不能顺利导出,影响到全系统的正常运行。一般焦化厂的初冷器阻力较低,通常利用自身产生的轻质焦油喷洒除萘和降低阻力。而我厂由于没有轻质焦油,因此无法实现连续的正常在线冲洗。这样,初冷器运行24~48h后就必须进行冲洗。若采用喷洒液和蒸汽升温的方式,一次冲洗时间长,采用了热煤气升温冲洗的方式,可使冲洗速度大大加快,且效果较好。但由于冲洗时采用了热煤气,造成煤气中的萘等杂质后移,给洗涤系统带来无法消除的影响,只能靠间歇清理的方式维持运行。 B2/d%B ? ???? 上述流程尽管有较大的缺陷,但是还可以保持系统的连续运行。但是在2009年底初冷器持续出现的大阻力,煤气无法正常导出,迫使焦炉放散,后续系统的煤气质量难以保证。 )5NjwLs ? W7PL]5y ?2?? 原因分析 BD.aAi! ? 2.1 设备方面 ^_rBEyz@ ? ???? 我公司初冷器的煤气进口管位于初冷器顶部正中,顶部喷洒液的10个喷头安装在煤气进口管管的四周,喷头为DN25的溅液式,喷洒液流量在20m3/h左右,平均每个喷头的喷洒量约为2m3/h。由于煤气进口管的直径大,该流量无法喷洒到煤气进口管的下方,长时间的积累造成了初冷器顶部积存有大量杂质,只有初冷器边缘部分的煤气能顺利通过,使得初冷器的操作恶化,过气量少,进而造成焦炉集气管压力高,焦炉炉顶长期放散。不仅恶化了焦炉操作条件和污染了周围环境,而且损坏了焦炉炉体。 c`E0sgp ? 2.2?? 工艺方面 w28qNha ? ??? ?初冷器运行过程中,采用焦油氨水分离后的部分轻质焦油喷洒煤气,以冷凝焦油和萘,喷洒液温度在76℃左右,单台初冷器喷洒液的流量为30m3/h,分中部和顶部两路喷洒,但因流量较小,对附着在换热管壁上的焦油、萘的冲洗效果并不理想,特别是顶部喷洒量小,时间长了就会造成顶部及中下部管间的杂质积存;初冷器冲洗时采用热煤气升温,喷洒液配合冲洗,效果不明显时也采用蒸汽加热升温,少量的喷洒液不足以将顶部及中下部杂质清除,随着时间推移,积存的杂质在反复升温、冷却的过程中物理结构发生变化,致密度及粘度增加,堵塞初冷器加热蒸汽管线,即使采取蒸汽加热冲洗,效果也不显著,造成初冷器煤气流道截面积减小。 ;.\8!j ? 2.3??设计方面 :I !}ZD+Z ? ??? ?我公司初冷器设计高度30m,喷洒液泵的设计流量120 m3/h,分顶部和中部两部分喷洒,因初冷器高度问题,在运行中发现喷洒效果并不好,初冷器运行周期短,需要经常冲洗,冲洗下来的液体中含有大量杂质,说明喷洒液量不足,只能增加喷洒液量才能保证初冷器的正常运行。 e\7AtlW ? -2/i ?3?? 改造措施 =73aME} ? 3.1??初冷器的改造 PePiW(i+ ? ??? ?将初冷器逐台与系统隔离进行改造。对于隔离的初冷器,首先在顶部煤气进口管与喷洒液喷头之间开口,清理初冷器顶部积存的杂质。同时增大喷洒液喷头的管径,并增加侧向开口,以增加喷洒量,使能喷洒到煤气进口管的下方。对顶部蒸汽喷头也进行了改造,并于喷洒液管道串联,在顶部不用蒸汽时可兼做喷洒液喷头,以增加顶部喷洒量和喷洒面积

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