- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
液态烃深度脱硫技术探讨
液态烃深度脱硫技术探讨
李俸禄 赵金涛 曾铮
气分MTBE车间
1 前言
脱硫装置始建于1991年,处理量为3万吨/年。1997年,装置进行技术改造后处理能力达到4.5万吨/年。自2005年催化装置改造后,液态烃加工量明显增大,脱硫装置已无法满足生产需求,为了与现有催化装置产能配套,设计新建了一套15万吨/年液化气脱硫装置。该套液态烃脱硫装置采用湿式脱硫工艺,先用乙醇胺法脱除硫化氢,然后用碱洗法脱除硫醇,应用了液膜脱硫技术,经过多年的运行发现液膜脱硫塔脱硫效率高,而且固碱消耗量大幅降低,减少了硫对设备的腐蚀,降低了对环境的危害。
2 液态烃脱硫现状
目前,玉门炼厂液态烃脱硫装置由胺脱硫化氢、预碱洗、液膜脱硫醇和水洗系统组成,主要用来处理催化液态烃原料。为了保证后续装置的产品质量、减缓设备腐蚀,脱硫后的液态烃中硫化氢含量控制在0总硫控制在30mg/m3以下。
表1 液态烃脱硫效果分析表
项目
时间 流量(t/h) 硫化氢含量(mg/m3) 总硫含量(mg/m3) 液态烃 溶剂 进装置 进液膜塔 出装置 进装置 进液膜塔 出装置 2013年大检修前 2.20 13.2 20.3 2426.09 182.95 0 2589.0 200.3 19.82 2.21 13.1 20.3 2545.41 178.97 0 2677.0 179.7 20.50 2.22 11.1 19.7 2386.32 178.91 0 2615.0 197.7 19.44 2.23 11.0 19.3 2545.00 179.00 0 2661.0 179.0 19.00 2.24 12.4 19.4 2426.09 174.97 0 2635.0 190.2 21.14 6.1 11.3 12.5 716.35 0 0 749.5 26.91 20.49 6.2 11.4 12.3 512.59 0 0 763.1 28.70 23.19 6.3 11.8 12.3 698.13 0 0 723.2 28.69 25.42 6.4 11.5 12.4 799.12 0 0 832.0 29.13 25.06 6.5 10.9 12.2 684.96 0 0 719.2 27.36 23.57 2013年大检修后 10.2 10.4 15.2 1020.00 0 0 1071.18 22.78 15.21 10.3 11.4 12.1 2840.00 0 0 2982.37 16.78 10.45 10.4 11.1 11.2 856.20 0 0 1127.65 19.42 14.58 10.5 10.7 12.4 943.20 0 0 1047.25 20.06 11.87 10.6 10.9 16.1 781.00 0 0 827.32 22.35 13.37 注:自4月份以来液态烃原料硫含量大幅下降,2013年7月22日至9月15日进行装置大检修各阶段均取典型值。
2.1 原料性质
玉门炼厂加工的原油有玉门油、哈国油、吐哈油、新疆油和塔指油,液态烃原料性质变化趋势如图1所示。
图1 液态烃原料性质分析图
从图1可以看出,脱硫装置液态烃加工量基本稳定,尤其大检修前后,加工负荷非常接近;但液态烃原料中硫化氢含量波动较大,最大波动达3倍以上,这给脱硫装置操作带来了困难,严重影响液态烃脱硫效果。
2.2 脱硫效果
结合表1数据和图2趋势分析可以看出,进液膜脱硫塔硫化氢、总硫含量与原料性质密不可分,自5月份以来,液态烃原料中硫化物含量大幅下降,进液膜脱硫塔硫化氢达到设计要求,创历史最好水平,但总硫受装置运行到三年一修的后期,液膜脱硫塔出现堵塞等问题的影响,液膜脱硫塔脱硫醇效果不明显。装置大检修投用后,在原料性质相同的情况下,无论进液膜脱硫塔还是出装置,液态烃脱硫装置脱硫效果得到了大幅提高,脱硫率较大检修前提高了2个百分点以上,均创下历史最好水平。
图2 液态烃脱硫效果分析图
3 液态烃脱硫存在问题及整改措施
3.1 存在问题分析
通过对液态烃脱硫和脱硫醇装置工艺、设备、化验分析数据综合分析,液态烃脱硫醇装置主要存在以下问题。
3.1.1 胺脱效果差
正常情况下,液化气经过胺脱硫化氢后硫化氢含量在20 mg/m3左右,再经过预碱洗,硫化氢含量可控制在2 mg/m3之内。而从表1分析数据可以看出,玉门炼厂脱硫装置进料硫化氢含量在2500 mg/m3左右(远达不到设计值),经过胺脱和预碱洗两级精制处理后液化气的硫化氢含量仍在200 mg/m3左右,相比正常操作数据,脱后硫化氢含量太高,说明目前胺脱存在严重不足。
3.1.2 脱硫醇效果差
液膜脱硫塔主要用来脱硫醇,液膜脱硫塔硫脱除量在2.13~10.10mg/
原创力文档


文档评论(0)