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平板变压器虚焊解决方法
XX 科技 XX 有限公司技术部
XXXX 系列变压器虚焊改善工艺实验报告总结
内容提要:XX 半铝基板模块在过炉后变压器虚焊不良率高达 20%左右,严重影响
生产效率及产品品质; 目前,通过相关实验,已找到变压器虚焊的根本原因,并对
此进行了改善,变压器虚焊问题得到了圆满的解决。
主题词:手工加锡、变压器、虚焊
问题描述:
XX 系列产品铝基板在生产过回流焊时,一直以来都存在变压器虚焊不良,不良率维
持在 20%左右,虚焊的情形为引脚拉锡,而焊盘上根本没有锡,见图 1、2 的状况,
图 1
XX 科技 XX 有限公司技术部
图2
问题分析:
存在以下几种可能
1. 回流焊温度设置问题导致上温区温度较下温区高,如此锡膏在回流时引脚的温度比焊
盘温度上升会更快,达到熔锡的时间更早,如此产生拉锡而虚焊;
2. 变压器的引脚端面氧化,导致与焊盘不能正常湿润,使锡膏熔化后被非氧化面拉锡;
3. 锡膏量不足,锡熔化后不足以填充变压器引脚与焊盘间的空间;
4. 锡膏量过多,导致熔化后需要较大的面积释放其表面张力,在产品的焊盘较小、而引
脚面积较在的状况下,大面积的引脚 能释放更多的表面张力造成所有的锡都被引脚
拉走;
针对上述可能存在的原因工艺人员有作如下实验:
XX 科技 XX 有限公司技术部
1. 改变上下温区的设定:
首先有将各上温区的温度在原来的基础上均下降了 10~20℃,待温度达到平衡后,按
惯例(焊盘加锡、输送速度不变)过炉,试产 50PCS,共有 11PCS 变压器虚焊,虚焊情
形同图 1、2 ;然后将上温区全部关闭,仅采用热板加热方式回流,试产不良情形同前,
无改善;验证该虚焊与炉温设定无关。
2. 从库存取 100PCS 变压器,用烙铁在其引脚上镀一层焊锡,其它作业方式不变,回焊
后的情形无改善,拆除变压器观察,虚焊状况同样存在,焊盘上无任何焊锡,排除引
脚焊端面氧化的原因;
3. 在铝基板的变压器焊盘加更多的锡膏,其它条件不变,过炉后的不良状况如出一辙,
无任何改善,且在原基础上有增加趋势。
4. 将变压器引脚的中心孔用防焊膏堵住,其它条件不变,试产 50PCS,过炉后无虚焊,
但焊点状况存
在锡量过多,
如图 3 :在此
基础上,将加
锡动作取消,
试产 50PCS,
共有 1PCS 虚
焊,其虚焊状
况为焊盘上有
焊锡,但引脚
上没有焊锡。见图 4 ,该虚焊情形属于锡少,焊盘的锡熔良好,锡高度欠缺,不能
与变压器引脚形成湿润,
XX 科技 XX 有限公司技术部
试验结论:
1. 变压器引脚虚焊系锡膏量过多(手工加锡)所致;
2. 改变
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