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平板变压器虚焊解决方法

XX 科技 XX 有限公司技术部 XXXX 系列变压器虚焊改善工艺实验报告总结 内容提要:XX 半铝基板模块在过炉后变压器虚焊不良率高达 20%左右,严重影响 生产效率及产品品质; 目前,通过相关实验,已找到变压器虚焊的根本原因,并对 此进行了改善,变压器虚焊问题得到了圆满的解决。 主题词:手工加锡、变压器、虚焊 问题描述: XX 系列产品铝基板在生产过回流焊时,一直以来都存在变压器虚焊不良,不良率维 持在 20%左右,虚焊的情形为引脚拉锡,而焊盘上根本没有锡,见图 1、2 的状况, 图 1 XX 科技 XX 有限公司技术部 图2 问题分析: 存在以下几种可能 1. 回流焊温度设置问题导致上温区温度较下温区高,如此锡膏在回流时引脚的温度比焊 盘温度上升会更快,达到熔锡的时间更早,如此产生拉锡而虚焊; 2. 变压器的引脚端面氧化,导致与焊盘不能正常湿润,使锡膏熔化后被非氧化面拉锡; 3. 锡膏量不足,锡熔化后不足以填充变压器引脚与焊盘间的空间; 4. 锡膏量过多,导致熔化后需要较大的面积释放其表面张力,在产品的焊盘较小、而引 脚面积较在的状况下,大面积的引脚 能释放更多的表面张力造成所有的锡都被引脚 拉走; 针对上述可能存在的原因工艺人员有作如下实验: XX 科技 XX 有限公司技术部 1. 改变上下温区的设定: 首先有将各上温区的温度在原来的基础上均下降了 10~20℃,待温度达到平衡后,按 惯例(焊盘加锡、输送速度不变)过炉,试产 50PCS,共有 11PCS 变压器虚焊,虚焊情 形同图 1、2 ;然后将上温区全部关闭,仅采用热板加热方式回流,试产不良情形同前, 无改善;验证该虚焊与炉温设定无关。 2. 从库存取 100PCS 变压器,用烙铁在其引脚上镀一层焊锡,其它作业方式不变,回焊 后的情形无改善,拆除变压器观察,虚焊状况同样存在,焊盘上无任何焊锡,排除引 脚焊端面氧化的原因; 3. 在铝基板的变压器焊盘加更多的锡膏,其它条件不变,过炉后的不良状况如出一辙, 无任何改善,且在原基础上有增加趋势。 4. 将变压器引脚的中心孔用防焊膏堵住,其它条件不变,试产 50PCS,过炉后无虚焊, 但焊点状况存 在锡量过多, 如图 3 :在此 基础上,将加 锡动作取消, 试产 50PCS, 共有 1PCS 虚 焊,其虚焊状 况为焊盘上有 焊锡,但引脚 上没有焊锡。见图 4 ,该虚焊情形属于锡少,焊盘的锡熔良好,锡高度欠缺,不能 与变压器引脚形成湿润, XX 科技 XX 有限公司技术部 试验结论: 1. 变压器引脚虚焊系锡膏量过多(手工加锡)所致; 2. 改变

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