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提高抽油机井系统效率的对策分析
于庆 :提高抽油机井系统效率的对策分析 第6卷第 1期
表 2 油井生产数据表
算 ,司达 电动机和永磁电动机在服役第9年和第7 加 ,泵效增加 ,当沉没度达到一定值时,泵效增加
年时应该更换。 趋于变缓。含水超过90%的井,合理沉没度应保持
在 200~250m,含水低 于 80%的井 ,沉没度在
350~400m,泵效达到最大。通过实施提高泵效调
整抽油机井 110井次 ,使泵效提高2.6百分 点。在
坚持动态调整基础上 ,将工作方向由挖潜主要 因素
向挖潜全部 因素转变 ,将工作重点由调整地面参数
向优化井下管柱转变 ,进一步深入挖潜泵效提升
空间。
图1 66口井电动机效率变化曲线
1.2.2 杆柱效率
6 近几年 ,以合理流压理论为基础 ,不断优化杆
--0--司达 电动机
5
柱组合及下泵深度 ,通过优化杆柱组合降低载荷 的
萋 空间已经很小 ,在泵效挖潜研究过程 中得 出高含水
要。
2 井合理沉没压力控制在 1.2NPa左右 即可获得较高
慧- 泵效 ,因此对 于高含水井在保证供采协调基础上 ,
0 第5年 第6年 第7年 幂8年 第9年 第l睥 可以进一步加大杆柱组合优化力度 ,减少杆管无效
损失 ,提高系统效率。
图2 电动机动态投资 回收期
1)泵深不变时,不 同杆径组合对系统效率影
1.2 井下因素 响分析 ,见表2。综合考虑载荷与弹性形变对系统
1)盘根盒 的影响主要表现在光杆与盘根盒 中 效率影响时,在泵深 1418m情况下 ,杆柱组合 由
密封填料 的摩擦损失 ,尤其在密封填料 的材质 、产 22mm×19mm降为 19mm×16mm组合时,系统效
出液含水率的高低和井 口对 中程度等方面 。 率提升 1.9百分 点 (图 3),输入 功率减少0.5kW
2)抽 油杆 的影响体现在抽油杆功率 的损失 ,
(图4)。
包括抽油杆与油管的摩擦损失、抽油杆与井下液体 21
的摩擦损失和杆柱弹性伸缩损失 ,与生产参数 的确 20
l9
定有直接关系。 辏 18
3)抽油泵效率是机采 系统井下效率重要 的一 l7
16
部分 ,其功率损失主要为抽油泵柱塞与衬套之 间的 15
摩擦损失、泵漏失损失
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