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中精轧液压故障分析及改进
袁凯时
陕西龙门钢铁公司西安轧钢厂 陕西 西安 710021
摘要:介绍了龙钢西安轧钢厂中精轧液压站的工作原理;介绍了龙钢西安轧钢厂中精轧液压站故障现象;分析了龙钢西安轧钢厂中精轧液压站的故障原因;针对故障对液压系统进行了改进;取得了较好的效果;产生了一定的经济效益和社会效益。
关键词:液压 故障 分析 改进
陕西龙钢公司西安轧钢厂(以下简称西轧厂)生产线是一条半连轧棒材生产线, 1998年10月建成投产,后经几次升级改造,产量由建厂初期的20万吨/年提升为目前的80万吨/年。
该条生产线连轧部分即中精轧有12架轧机,均为闭口式轧机。闭口式轧机的优点是机体牢固耐用,刚性好,轧制力大,因此目前被大量地使用在各种规格的轧钢系统中。但是闭口轧机换辊较为麻烦,需要从侧面进行换辊,因此几乎所有的闭口轧机都需要配套换辊小车,换辊时,将换辊小车和轧机脱开,利用平移液压缸推出换辊小车,进行换辊。西轧厂换辊小车与国内外大部分生产厂家类似,换辊小车由液压缸驱动(图1)。
新一代的型钢连轧系统,都要求在轧钢生产过程中,各架轧机的轧槽处于一条直线上,所以各架轧机都必须可以横向移动。
当轧机移动时,将换辊小车和轧机连锁,就可以利用换辊液压缸来进行轧机平移。
在轧钢的过程中,禁止轧机移动,以避免轧制过程中的废钢事故,所以轧钢过程中,我们用夹紧缸把轧机夹紧(图2),使其固定不动。
图1液压缸驱动
图2 轧机夹紧
一、
图3 液压系统
本系统使用46#抗磨液压油,能满足油温在 10oC--60 oC范围内工作需求。额定工作压力为12 MPa --14MPa,最高工作压力为18 MPa。由于本液压系统采用间断工作制,因此不必考虑油温过高问题,没有必要设计冷却器。
当液压泵运转时,如果电磁铁y1和y2不得电,则系统压力上升,处于工作状态,否则,当电磁铁y1或y2得电时,液压泵处于卸荷状态,系统失压。
当系统处于工作状态,电磁铁y3不得电时,夹紧缸处于夹紧状态,当需要移动轧机时,电磁铁y3得电,夹紧缸处于松开状态,这时,电磁铁y4得电,就可以横向平移轧机。换辊时,我们要求轧机不动,只需要移动换辊小车,这时,可以把换辊小车和轧机连锁脱开,夹紧缸夹紧轧机,电磁铁y3电磁铁y4得电,就可以推出换辊小车了(表1)。
表1 液压工作原理
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 轧辊推出 + 轧辊收回 + 轧机推出 + + 轧机收回 + + 液压泵卸荷 + (+) 二、 1、
图4 夹紧缸的结构
在平时的轧钢过程中,夹紧缸右腔始终处于保压状态,夹紧缸才能很好地固定轧机。当系统的压力低于调定的压力时,油泵就会自动运转,使系统的压力始终保持在12MPa—14MPa之间。这就会造成当夹紧缸尾部组合密封失效时,夹紧缸尾部就会持续漏油,造成油液的大量浪费。
由于夹紧缸处于轧机的底座部位,上面有盖板遮挡,因此漏油现象难以发现。当多个夹紧缸尾部泄漏时,漏油量更是惊人,有时一天漏油量达0.8吨以上,月平均漏油量达到10吨之多。有时不得不停机对夹紧缸进行更换。严重地制约着生产线的达产达效。
(3)控制系统改进
鉴于漏油量过大,在液压系统的控制上做了一些改进,不再使夹紧缸右腔始终处于保压状态,而是变为每隔30min对夹紧缸夹紧一次,持续时间120秒,然后系统卸荷,这样,如果夹紧缸尾部泄露,漏油时间也只会持续240秒/小时。但是,当夹紧缸夹紧后,在生产的过程中,由于轧机的震动,会使夹紧缸渐渐松开,有时起不到夹紧的作用。经过改进,虽然使漏油量得到了有效的控制,但是这种方法不能从根本上解决夹紧缸尾部漏油问题。
(4)夹紧缸改造
2004年9月,我们对夹紧缸做了改造(图5),把夹紧缸后部缸盖直径变大,使其内径和缸体内径一致,去掉后活塞杆,代之以蝶形弹簧导向杆作为指示杆。然后在后腔内装入碟形弹簧,为了使夹紧缸保持一定的夹紧力,在装入蝶形弹簧时,应该先对蝶形弹簧预紧,这样夹紧缸在蝶形弹簧预紧力的作用下,可以有效地对轧机进行夹紧,需要对轧机横行平移时,只需按照原来的操作方法进行操作即可。
在选用蝶形弹簧时,我们首先对夹紧缸夹紧力进行了计算:
夹紧力 F=SP
式中P为液压系统压强,工作时为12MPa,S为夹紧缸右腔活塞的有效面积,即缸体内断面积S1减去后活塞杆断面积S2,缸体内径为150mm,后活塞杆直径为110mm,把数值代入上式得夹紧力
F=P·(S1- S2)
=12*106*[3.14*(0.152-0.112)/4]
=97968(N)
根据以上数值,选取碟形弹簧,确定蝶形弹簧外径为140,内径为70.8,厚度8.经过演算,理论上符合我们的要求。
图5 夹紧缸改造
在装配夹紧缸时,我们把预紧力设定在80kN
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