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“三点加氯系统”的生产性实验研究论文.doc
“三点加氯系统”的生产性实验研究论文
.freelg/L之间,浊度起伏幅度在25 ~500 NTU之间。源水水质的不稳定直接影响了加氯的精确性,特别是折点加氯无法实现。我们尝试在东车间进行实验性研究,经过2004年8月~2005年1月31日的不间断的探索研究,最终找到了一条有效途径,达到了“出厂余氯(总氯)稳定,耗氯量有所减少”的效果,不仅确保了水质,而且降低了成本。这里与读者一起探讨、分享。
2、攻关阶段划分:
2.1、2004年8月~2004年9月15日为摸索研究阶段:
首先分析了6、7月份的出厂余氯情况如下,出厂水余氯6月份最高值为1.5 mg /L,最低值为0.5 mg /L,平均值为0.87 mg /L;千吨水耗氯最大值为8.19 kg,最小值为3.97 kg。7月份出厂水余氯最高值为1.5 mg /L,最低值为0.5 mg /L,平均值为0.92 mg /L;千吨水耗氯最大值为10.75 kg,最小值为4.87 kg 。特别是当引水的2小时内,出厂余氯起伏特大,后加氯机的调控呈无序状态(如2004年8月11日曲线,见附图1、2、3),出厂余氯非常不稳定,而且用氯量出现不平衡状况;6、7月份的出厂余氯曲线如下:
分析原因:主要是三甲港开闸引水,引水前后2小时氨氮发生突变,一般由2.0mg /L突降至0.3 mg /L左右,前后加氯却不能及时的调整,所以出厂余氯起伏非常大,从0.3 mg /L可升至2.0 mg /L上下,使出厂水的余氯极不稳定。
2.2、采取“第三点补氯”的措施:
经过查阅大量资料,针对公司现状,研究分析数据,我们决定尝试采用“第三点补氯”方案对东车间加氯系统进行改造。
首先我们根据制水流程进行了布点采样,进行氨氮、总氯、余氯三者之间的数据采集,
采样流程图如下:
(采样点说明:1#、原水2#、澄清池前3#、澄清池后4#、滤后水5#、清水库进水6#、第1个通气孔7#、第2个通气孔8#、第3个通气孔9#、第4个通气孔10#、清水库出水11#、出厂水)
然后分析从2004年8月18日起至2004年9月10日,对11个采样点进行定时检测其余氯、总氯和氨氮情况,现取2004年8月18日16:20分的采样数据与曲线列举如下:
采样点1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#氨氮0.690.2170.2260.2190.1930.1680.1840.2050.1930.1660.163余氯00.421.020.790.490.250.230.280.30.310.25总氯02.22.32.22.22.32.42.82.222
2.3、原因分析:
1、当千吨水加氯量在3.8kg时,氨氮经过沉淀池充分反应后,去除率可达50%左右,氨氮的去除主要在澄清池内完成,在以后的流程中基本上没有明显变化;
2、千吨水前加氯3.8kg投加后,总氯值升高,并在进入澄清池前有时可以达到2.0 mg /L以上,并保持稳定,经过后加氯,又有所回升,在清水库停留的时段里,逐渐下降;
3、余氯在进入滤池前呈逐渐上升趋势,经过滤池后,逐渐下降;当进入水库后,由于水库水位的高低还会出现出厂余氯上升或下降的反应消耗。
4、当沉淀池排污与滤池反冲洗时,滤后水流量发生变化,但后加氯控制仪表却不能及时的响应,导致余氯不稳定。
2.4、2004年9月19日~2005年1月31日为余氯稳定阶段:
前加氯为定量4 kg左右,后加氯采用流量比例-余氯复合环反馈控制,备用加氯机采用余氯反馈控制。
此阶段出厂余氯基本稳定,出厂余氯在0.4 mg /L ~ 0.7 mg /L之间,如12、1月份情况如下:
3、在原水枯水期间,尝试用总氯控制:
在余氯控制时段中,当温度较低,特别在枯水期季节里氨氮较高,CL17余氯分析仪检测出来的余氯一直会偏低0.4mg /L以下,分析其原因可能是由于氨氮较高对检测余氯的药剂有干扰,这对于控制用氯量是非常不利的,经过研究决定尝试采用“总氯药剂来控制,余氯以手测复核为辅”的模式,我们于2005年1月5日~2005年1月31日进行更换检测总氯的药剂,并且第三点加氯采用总氯自动控制,经过数天观察,我们得出比较满意的结论:当前加氯为3 kg左右,后加氯采用流量比例反馈控制,备用加氯机采用总氯反馈控制时,出厂总氯可以维持在1.90 mg /L ~ 2.20 mg /L之间。
此阶段出厂总氯非常稳定,用氯量明显节省,1月份总氯曲线情况如下:
4、总体效果:
余氯控制阶段:出厂余氯基本稳定,维持在0.4 mg /L ~ 0.7 mg /L之间。
总氯控制阶段:出厂总氯非常稳定,余氯可以保证在0.3 mg /L ~0.5 mg /L左右,总氯大体在1.90 mg /L ~ 2.20 mg /L之间。
从耗氯量、消毒效果、出厂余氯、出厂总
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