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角位移自动控制系统调试总结报告
角位移自动控制系统调试总结报告
一:硬件实物图
二:硬件实物图说明
如图所示,左上角的排针接+9V,左下角的排针接-9V,右边中间的排针接地。±9V由两节9V的电池供给。电池左边的两个电阻是100KΩ的,中间的三个排针接可调的单圈电位器,用于设定角度。单圈电位器左边的电阻是两个100KΩ的滑动变阻器,中间的三个排阵接右下方的马达电位器。中间的两个TL084运放组成比较器,跟随器,加法器等电路,第一个运放旁边的滑动变阻器是10K欧姆的,是用于调节偏置电压的。第二个运放左边的滑动变阻器时5K的,用于调节加法器的放大倍数,右边的两个三极管分别是9013与9012,组成了一个乙类双电源互补对称功率放大器,用于驱动马达。马达的一端接地,另一端接功放电路的输出端。
三:调试步骤
接通电源,打开开关。
确定运放不发热,没有被烧坏。保证功放电路的正常工作,三极管不要烧掉。
将接马达电位器两端的两个104的滑动变阻器的阻值调成100KΩ,需要注意的是这两个电阻的阻值一定要调节的一样大,不然就会压不均匀,导致偏置不好,使马达转过的角度与设定的角度不一致。
将单圈电位器分别调到两个极值端,测量第一个运放三脚输入的电压,根据分压原理,理论值应该在±3V左右。同样,将马达电位器也分别调到两个极值端,测量第一个运放五脚输入的电压,根据分压原理,理论值应该在±3V左右。总之,两次测量所得的正负电压值应该是相等的。
测量第一个运放十四脚的输出电压,然后通过理论计算调节第一个运放旁边滑动变阻器的阻值,使滑动变阻器的中间脚输出1.6V的电压,这是调节偏置电压。
将第二个运放旁边的滑动变阻器调到5K(也可以为其他值),分别测量第 一个运放的八脚和第二个运放的十四脚输出电压,通过反向加法器的计算公式验证加法电路的正确性。
将单圈电位器旋转一定的角度,观察马达电位器是否也跟着转,并测量第一个运放的八脚的输出电压,观察电压的变化是否从一定的值变到0V时,马达电位器也就不转了。
记录数据。
四:调试数据记录
经过实际调试,将单圈电位器分别调到两个极值端,第一个运放三脚输入的电压分别是+2.65V和-2.73V,与理论值接近。将马达电位器分别调到两个极值端,第一个运放五脚输入的电压分别是+2.63V和-2.75V,与理论值接近。
第一个运放十四脚的输出电压为6.32V,经理论计算,调节滑动变阻器输出电阻为1.27K欧姆左右,测量第二个运放的12端输出电压为1.62V,达到了偏置电压。
将单圈电位器旋转一定的角度,马达电位器是否也跟着转,测得第一个运放的八脚的输出电压从一个值逐渐递减直到0V时,马达电位器也停止转动。此时即可确定电路是对的,可实现自动角位移控制。
设定角度与自动旋转角度的测量:在单圈电位器和马达电位器上分别装一个码盘,通过单圈电位器上的码盘来设定一个角度,单后观察马达电位器上的码盘所转过的角度。实测数据如下:
设定角度 马达转过角度 角度差 45度 50度 5度 90度 93度 3度 150度 153度 3度 180度 180度 0度 -30度 -34度 4度 -100度 -105度 5度 -180度 -180度 0度
五:误差分析
由上表可以看出,旋转角度和所设定的角度存在一定的误差,造成误差的原因主要由以下几点:
由于单圈电位器和马达电位器是两种不同的电位器,其内部的特性是不一致的,其自身的特性不一致性造成了误差。
单圈电位器和马达电位器并不是很准确的100KΩ,而两个电位器根据理论都调成了100 KΩ,这中间造成了误差。
马达电位器旁边的两个104电阻调的阻值不同造成的误差。
单圈电位器旁边的两个定值电阻也不是很准确的都是100KΩ。
在调偏置电压时,1.6V中的1V是马达所消耗的电压,这个电压是实际测量估计的。还有0.6V时功放电路三极管的PN节导通电压,用的是理论值,导致了误差的产生。
运放组成的各种电路本身的误差。
电池电压不断消耗,是电压一直不是±9V,而是变化的,造成了误差。
电路本身存在的误差。
六:减小误差的措施
1、根据《自动控制原理》上所学的,在整个电路上用电阻、电容搭建一个超前矫正网络,从而提高电路的性能。
2、将单圈电位器换为与马达电位器一样的电位器,是两者有相同的特性。
3、将单圈电位器旁边的定值电阻换为滑动变阻器,调节两个滑动变阻器输出电阻与单圈电位器相同。调节马达电位器旁边的两个滑动变阻器输出电阻与马达电位器相同。
七、设计体验
通过前期电路的设计,熟悉了用运放搭建各种电路,并利用《自动控制原理》上所学的知识搭建了一个闭环反馈系统,实现对角度的自动控制。在后期的实际焊接中出现了很多问题,比如功放电路,由于元件参数的选择不正确导致上电三极管就烧掉。在整个电路焊接完后调试中,起初设定角度后马达电位器不转,通过测量
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