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天铁水资源建设管理综述
凌兵善
(天津天铁冶金集团有限公司水电厂 涉县056404)
1 前言
天铁冶金集团作为大型工业企业,其所有的生产、生活用水全部为深井地下水,年新水总用量近三千万
m3。随着生产规模不断扩大和居民生活水平的提高,对水的需求量日益增多,但由于需水量增加较快。JJn_k
水资源不足和在年内分配的不均匀性,使之与生产、生活稳定供水的矛盾日益突出,水资源短缺、用水紧张已
成为制约天铁生存发展的重要因素。因此,如何使有限的水资源得到科学合理利用,实现污水资源化,是解
决天铁水资源供需矛盾的关键性措施,并且对于企业节能降耗,降低生产成本、避免污染排放具有十分重要
的意义。近年来,天铁集团以“开发与节流并重、技术措施与管理措施并重”为指导思想进行水资源建设管
理,取得了较好的成效,确保了企业生产建设发展及居民生活水平提高对水的需求,走出了一条以稳定深井
水源为重点,地面水源为补充,废水处理回用为措施,依靠技术进步与科学管理优化水资源配置,适合企业生
产发展实际的水资源科学管理之路。
2水资源建设管理措施
2.1水源建设管理科学化。为水资源开发利用提供了科学依据。稳定了水源供给
受自然条件的约束,深井水的采取和可利用量是有限的,而天铁生产发展对水的需求却是在持续不断增
长。因此,我们在建立了深井水源地地下水位动态监测系统基础上,于1998年进行了地下水资源评价工作,
基本摸清了深井地下水源在开采条件下的动态规律,搞清了区域地下水资源的贮存量和开采量,掌握了水
源地含水层组的特征、埋藏条件、富水性分布规律、补给径流、排泄条件。根据水资源评价结果,于1999年进
行了深井水源扩建工程,整个井群的配套工程共投资1200万元之多。
2000—2001年进行了水源深井的挖潜改造工作,主要针对建厂初期的深井和二期部分深井进行加深、
扩径、捞粉、清淤,从而使挖潜改造后的深井出水量增大,延长了深井使用寿命,达到稳定深井水源的目的。
实践经验证明,深井挖潜改造后都达到了预期目的,深井产水量已恢复到成井初期的水平,产水能力平均增
的开机率只有70%多一点,有近三分之一的井泵处于备用状态,提高了深井水源的可靠性和稳定性,改变了
原来生产水源井群百分之百运行,一旦井泵损坏就必须进行抢修的被动局面。深并挖潜改造的成功,为实现
深井水源的科学管理提供了典型范例,也为今后提高深井水源管理水平,延长深并使用寿命,提供了宝贵的
实践经验。
以上各项技术管理工作的开展,使天铁的水源建设开发步入了科学管理的轨道,稳定了铁厂水源供给,
并开始探索第二水源建设。
2.2依靠技术进步。优化水资源配置。实现水资源的科学合理利用
近几年,天铁通过采用新技术、改革用水工艺,实施了多项供用水技改项目,在解决了影响生产系统的瓶
颈问题的同时,也提高了工业水重复利用率,降低了生产新水消耗,生产用水技术指标得到大幅度提高。
2.2.1炼钢除尘浊环水系统工艺优化
针对转炉炼钢除尘工艺本身特性和除尘废水高硬度、高碱度、高PH值、高温、高SS特点,采用以下措
施:①提高除尘系统二文重砣砣位,保持高砣位运行,使烟气在二文的流速提高到100m/s左右,以增加水与
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烟气混合速度及混合程度,提高水对烟气中二氧化碳的吸收率,改善水质,缓解结垢。②采用新型水质稳定
以彻底解决除尘系统积灰结垢问题;③增设粗颗粒去除预处理装置,使水中粒径较大的颗粒被去除,使污泥
管道堵塞、沉淀池底层结垢和脱水设备滤布寿命短的问题得到解决。④采用除尘泥浆泵送烧结一次混和机
及造球盘配料的方式回收利用含铁污泥。
以上改造措施实施后,转炉除尘系统积灰结垢问题得到彻底解决,保证了炼钢系统的安全稳定生产和浊
环水处理系统的稳定运行,实现了除尘污泥的全部回收利用,新水消耗量也大幅降低。
2.2.2连铸水处理系统工艺技术改造
根据连铸二冷浊环水质特性,成功开发应用出二次平流隔油池斜下流花孔配水系统、取消旋流井或一次
铁皮坑预处理系统的工艺,并采用含油污过滤器取代石英砂过滤器,以适应含油废水处理的要求;根据连铸
系统各相关用水性质的不同,充分利用原有设施进行了优化改造,实现连铸结晶器冷却水、连铸二冷水、铸机
设备冷却水各系统的清浊分流和闭路循环,并采用变频调速恒压恒液位供水,满足了连铸用水波动量大及高
效连铸生产的需求,同时,新水补充量大幅降低,产生了较好的经济效益和节水效果。
2.2.3新型水质稳定技术应用
,到目前,天铁焦化、烧结、炼钢、炼铁、轧钢、制氧、风机发电
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