2013年化工5月生产情况.docVIP

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2013年化工5月生产情况

二○一三年五月份生产情况 本月气温不断上升,氯碱厂冷冻2#、3#螺杆机排气压力高,液化效果偏低,机组跳闸等,16型电槽变压器和整流柜温度较高等,为此各电槽均出现了降直流电现象。为平衡电解液,3日、6日安排扩张阳极电槽停车两次,18日受蒸汽影响,扩张阳极电槽又停车一次。氯干燥4#干燥塔花板有堵,扩张阳极电槽氯气总管有漏,待停车处理。AC1厂干燥发生分解事故一起,停车抢修15小时左右。蒸发长时间未停车大洗效体,真空上水温度又高,,大量加原质水补充,造成大回收水池水位较满(已在改进),现电解液库存基本持平。各产品产量完成为: 电解液产量11884.151t;烧碱产量12029.232t; 离子膜碱5074.319 t;盐酸产量555.96t; 液氯产量4285.46t(包括亚砜用氯1800t),商品液氯2485.46 t,; 氯化亚砜产量3064.64t; AC发泡剂产量4880.100t; 十水碳酸钠:11187.050t 超细AC:2629.175t; 其中一分厂:2924.625t; 一分厂:6571.540t; 二分厂:1955.475t; 二分厂:4615.510t; 本月运行过程: 直流系统 116只30型电槽,2日和3日因氯碱冷冻2#、3#螺杆机排气压力高,液化效果差,共降直流电3次,计时为1.27小时;3日因外包工在AC1厂制肼岗位搭临时电源时引起跳闸,氧化尾气泵无电,氧化停通氯,降直流电一次,计时为0.35小时;3日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗后,2#螺杆机清洗效果不错,3#螺杆机无效果;9日、12日、13日、14日、21日、22日、23日和24日因3#螺杆机排气压力高,液化效果差,共降直流电18次,计时为29.15小时;14日因外线电压不稳,动力313线闪电,部分大型电机跳闸,降直流电一次,计时为1.08小时;9日、21日和23日因氯碱冷冻2#螺杆机跳闸,降直流电三次,计时为8.68小时;24日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗并加装河水增压泵,降直流电四次,计时为8.26小时;25日和26日因氯气压力高,降直流电二次,计时为4.71小时;26日因嘉柏停车检修,氯气压力高,降直流电四次,计时为7.59小时;28日动力厂检修3#整流柜软水管时引起4#整流柜跳闸,降直流电一次,计时为0.30小时;22日根据电流效率和液氯的平衡,将直流电降2KA运行,现直流电运行52KA。其余时间运行正常。 98只16型扩张槽,3日因氯碱厂冷冻2#、3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电二次,计时为3.26小时;3日和6日为平衡电解液,停车二次,计时为45.01小时;3日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗后,2#螺杆机清洗效果不错,3#螺杆机无效果;9日、12日、18日、21日、22日和23日因3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电十次,计时为20.64小时;18日因热电厂3#、4#炉给煤机均出现堵斗现象,蒸汽压力有7.66小时很低,造成电解液涨库,被迫停车;24日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗并加装河水增压泵,降直流电三次,计时为8.71小时;25日因氯气压力高,降直流电一次,计时为4.21小时;26日因嘉柏停车检修,氯气压力高,降直流电一次,计时为2.41小时;28日因AC1厂干燥发生分解事故,造成次钠、氧化涨库,通氯减少,氯压高,降直流电三次,计时为3.16小时;29日根据为提高电流效率,将直流电降2KA运行,现直流电运行28KA。其余时间运行正常无异。 120只16型电槽,3日因氯碱厂冷冻2#、3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电一次,计时为0.18小时;3日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗后,2#螺杆机清洗效果不错,3#螺杆机无效果;9日、12日、14日、21日、22日和23日因3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电十一次,计时为21.76小时;14日、23日、24日和25日因整流1#、2#变压器和1#、2#整流柜温度高,降直流电六次,计时为14.88小时;23日因氯碱冷冻2#螺杆机跳闸,降直流电一次,计时为2小时;25日动力厂降整流1#、2#柜改为井水冷却,降温效果不错;28日因AC1厂干燥发生分解事故,造成次钠、氧化涨库,通氯减少,氯压高,降直流电两次,计时为4.57小时;直流电运行24~27KA。其余时间运行正常。 离子膜电槽两组296只单元槽,4日因专线化盐用仓库老盐做水和抽杂水,盐水管道无法置换干净,造成部分老盐水和杂水进入电槽,引起槽电压上升,降直流电两次,计时为24.04小时;5日因槽电压继续上升,安排计划停车清洗一次,计时为7.08小时;直流电运行15KA~16.5KA。其余时间运行正

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