提高管式加热炉热效率的几项措施.pdfVIP

  • 18
  • 0
  • 约6.63千字
  • 约 3页
  • 2017-06-16 发布于浙江
  • 举报
提高管式加热炉热效率的几项措施

提高管式加热炉热效率的几项措施 李旭阳 摘要管式加热炉是炼油厂的重要加热设备,耗费能量大。为了降低能耗,提高热效率,在辐射室增加炉管及桥墙,并采用新型 燃烧器、变频技术和全密封技术等措施,获得了良好效果。 关键词管式加热炉 热效率 改造 中图分类号TE963文献标识码B 一、设备概况 为了增加炉膛中的再辐射面,使传热均匀,在炉膛中间增设一堵 胜利油田石油化工总厂延迟焦化车间加热炉F一7001为卧阶梯形桥墙,从而提高加热炉的热负荷,改善辐射室热量分布。 管底烧立式炉(单面辐射),1995年建成,2002年又经过设计改实践证明,这种做法对提高加热炉热效率是有效的。 造,是延迟焦化装置的关键设备。其最上面装有216根 2.更换新型燃烧器 咖42mmx4mmxl4450mm高频翅片管;对流室的中部为24根焦化装置加热炉为方箱炉,在点油火嘴数量较少的时候,因 中89mmx8mmxl4450mm(钉头管)注水加热管,下部由52根火嘴分配不匀,炉膛内部存在偏烧现象。另外随着开工周期的延 127mmxlommxl4450mm焦化油对流加热管组成,其中44根长,燃烧器顶部喷头逐渐结焦和烧结,使个别燃烧孔道堵塞,从 为钉头管、8根为光管;辐射室由72根127mmxlomm×而产生火焰偏斜的现象。在燃料油雾化不匀时,火焰会烧到火盆 14450mm辐射管组成。加热炉共有26个火嘴,燃烧器是油气混 砖,时间长会造成火盆毁坏。经过多方考察和技术论证,将VI— 烧型。焦化油分为东西两路分别进入对流室,从对流室流出后, 进入辐射室最下部第一根管,由第八根管流出经转油线折返到 o这样,减少单个火嘴 65kg/h)和VI—B50型火嘴(燃料油50kg/h 辐射室顶部进入,最后由辐射室第九根管流出,两路分支再并为 的热负荷,增加火嘴的数量,使炉膛内热负荷均匀。另外将燃料 一路经四通阀进入焦炭塔。操作过程中,通过高压向炉管内注水 油手阀由闸阀改为截止阀,增大燃料油流量调节范围和调节精 使炉管内介质高速流动,快速通过炉管,送入焦炭塔内进行裂解 细度。改造后炉膛温度下降了大约40℃,燃料油单耗明显降低。 缩合反应。几年来,随着新技术、新工艺的不断更新,加热炉经过 3.采用全密封技术,减少加热炉散热损失 如下的不断改进,其热效率逐渐升高,降低了车间能耗,创造了 在改造中,采用单层结构的轻质耐热衬里,在辐射室衬里表 良好的经济效益。加热炉的结构简图见图1。 面喷涂耐高温、重量轻、抗气流冲刷性强的新型陶瓷纤维材料, 二、提高管式加热炉热效率的改造措施 厚度为50mm,由于其蓄热量小,加热炉升温速度较快。开工期 1.在辐射室增设炉管及桥墙 间,又在炉墙外增加表面保温层。做法是选用高密度硅酸铝材 管式加热炉是利用燃料燃烧所产生的高温火焰和烟气作为 料,外表面敷4mm钢板。弯头箱内部则用硅酸岩保温填充满。针 热源,通过热源的辐射和对流将热量传给炉管,再通过传导把热 对加热炉防爆门与炉底部看火孔缝隙较大,漏风严重,氧含量波 量传给管内高速流动的介质,使其达到一定温度。在辐射室底部 动较大的情况,选用了新型填充材料和新式看火孑L盖,解决了炉 新增加8根炉管,布置方式为M型(图1中虚线所示部分为新体密封问题。整改后用便携式点温仪实测表明,焦化加热炉辐射 增炉管),新增炉管用钢架支撑,最大限度的接受炉膛内对流和 室东西外表面温度均控制在50℃以下,效果较好,而辐射室南 辐射的热量。在流速不变的情况下炉管的增加使介质在炉内滞 北端外表面及靠近弯头箱的部位温度达60C以下,说明保温效 留时间延长,从而获得的热量增加,介质的温度相应提高。另外 果稍差,但总体上降低了炉子热损失。 电池将通过开关2和二极管向负荷供电,保证直流系统正常运

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档