工艺技术经验交流和分享2014年第2期.docVIP

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  • 2017-06-19 发布于重庆
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工艺技术经验交流和分享2014年第2期

工艺技术经验交流和分享 (2014年第2期) (一) 准确,将上玄部位做成了直角, CD尺寸有1820mm,在2009年窑运转中,窑最高产量只能到350t/h,加产时窑电流下滑严重,熟料黄心料多、窑尾烟室负压高到600~700pa、f-CaO高;严重时窑内串黄料;窑头AQC入炉子温度在400℃左右,居高不下,严重制约着窑稳定运行。在2010年3月检修过程当中,对窑尾烟室上玄进行重新浇注,上玄的直角改为45°角,使CD尺寸扩大至1980mm(原设计1943mm),检修后窑产量稳定在380t/h,且窑况稳定;余热发电AQC炉子入口温度控制在350℃左右,给设备的安全稳定运转创造了条件;2011年检修中此处的尺寸扩大至2040mm,现两条线都投料在390-395t/h,由此看出窑尾烟室上玄尺寸对窑系统的重要性。 2、分解炉鹅颈管积料 分解炉鹅颈管存在死角,此处积料会严重影响炉内的通风,对分解炉内煤粉燃烧、温度分布都会产生影响,我公司分解炉鹅颈管直径在5800mm(如下图所示), 在2013年10月份检修中对分解炉鹅颈管处的积料进行测量,最厚的在1700mm左右,检修中对此处积料进行了清理。检修后系统开机各参数发生明显的变化:分解炉出口负压有原来1450-1550pa降至1200pa左右,出口温度由910℃降至890℃;高温风机转速由原来860rpm降至830rpm,电流

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