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20 000 m3/h制氧机粗氩塔氩固化故障分析及处理

第34卷 第5期 山 东 冶 金 Vo1.34 No.5 2012年 1O月 Shandong Metallurgy October2012 — — — — — —址 L. {经验交流 } 1 — r1f1 1节1卞1 —n呻 20000m3/h制氧机粗氩塔氩固化故障分析及处理 赵时卷,李宗辉 (济南鲍德气体有限公司,山东 济南 250101) 摘 要:对20000m3h/制氧机短期停车后启动过程中出现的粗氩塔氩固化现象进行分析,原因是由于粗氩冷凝器过冷,固 化的粗氩被冲刷到流量孔板节流孔处,造成工艺氩管道的堵塞所致。通过调节液空回流阀和进粗氩冷凝器调节阀,使氩固 化处的温度升高,消除了固化现象。 关键词 :制氧机;粗氩塔;氩固化;冷凝器 中图分类号:TQ116.14 文献标识码:B 文章编号:1004—4620(2012)05—0080一O1 济南鲍德气体公司120O00m/11制氧机采用常 液空纯度较低 ,温度相应较低,而粗氩塔冷凝器液面 温分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、规整填料 最高达到950mm,而正常工作时只有240mm,粗氩 技术及全精馏无氢制氩、膨胀空气进上塔的外压缩 塔冷凝器短时间温度过低 ,达到氩的三相点,造成粗 流程。投产后产品产量纯度符合设计要求,但是短 氩塔冷凝器内的氩组分固化。通过提高或降低上塔 时间停车再启动时,有时出现粗氩放空没有流量的 压力,关闭工艺氩输送阀V705,粗氩塔PI701压力也 故障现象,导致粗氩塔不凝气无法排出,粗氩塔不能 随之变化,但安装在工艺氩流量计后的粗氩放空阀 建立精馏工况,影响设备开车时间的进一步优化。 V712处却始终没有气体排出。根据这一现象分析 1 氩固化过程与分析 认为,在粗氩放空阀V712瞬间开大、流速过高时,由 2012年3月23日18:52,120000nl/h制氧机短 于粗氩冷凝器过冷,固化的粗氩被冲刷到流量孔板 时停车后再开车,空压机启动无异常后加载,向空分 节流孔处,造成工艺氩管道的堵塞,使粗氩塔无法正 设备塔 内送气 。20:00下塔液空液面满量程 (1200 常投运。 mm),此时在液空节流阀V1全开、液氮节流阀V3开 2 处理措施 至65%开度的情况下 ,液空液面仍不能恢复到正常 确定了故障的主要原因是氩气在冷凝器中固化 高度。由于液空节流阀V1设计冗余量不足,液体通 造成的,排除故障的主要手段就是调整粗氩冷凝器 过量不能满足工艺要求,造成粗氩塔投入运行前液 液位,以提高粗氩冷凝器液空温度。通过关小液空 空液面过高。为使液空液面恢复正常高度,打开了 回流阀V704,开大液空进粗氩冷凝器调节阀V701, 液空至粗氩 Ⅱ冷凝器阀V701,向粗氩 Ⅱ塔冷凝器导 提高粗氩冷凝器液位至 1500mm,粗氩冷凝器液空 入液体,同时也打开粗氩放空阀V712排放不凝气, 回流温度 由一186.5℃提高到一185.4oC,在粗氩冷凝 粗氩放空流量FIC701瞬间达到满量程 1000mh/,3 器换热两侧形成温差,使氩固化处的温度升高,氩的 min后流量逐渐下降至200m/h左右,以此为平均值 状态恢复为气态或液态,并通过粗氩放空阀V712放 来 回波动 ,粗氩塔 PI701压力接近上塔压力 (I40 空,使整个工艺氩通道恢复畅通。1h后,粗氩放空 kPa),粗氩塔不凝气无法排出,无法建立精馏工况。 流量FIC701逐步恢复至正常量程范围内,氩馏分逐 通过排除法来查找主要故障原因。一种可能是 渐抽 出,固化

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