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60t LF炉快速深脱硫工艺研究

莱钢科技 2010年 12月 60tLF炉快速深脱硫工艺研究 赵圣功,王尖锐 ,李建平,勾新勇 (炼钢厂) 摘 要:通过研究60tLF炉冶炼工艺,利用转炉出钢顶渣改质及渣洗、铝深脱氧、二次造高碱 度渣、优化智能吹氩及钙处理等措施 ,实现了快速深脱硫 ,提高了H型钢产品实物质量。 关键词:LF炉 渣洗 钙处理 深脱硫 LF精炼炉用强铝脱氧剂脱氧时,其脱硫反应 0 前言 为:3(CaO)+2Ea1]+3[S]=3(Cs)+(A1203)¨J 莱钢炼钢厂4转炉 一4LF炉 一4连铸机主要 离子反应式:[.s]+(0 )=(S )+[0] 配套中型H型钢生产线,由于H型钢轧制断面不规 硫在渣 一钢问的分配系数为:LS=(%S)/[S] 则,随着开发级别的提高,钢材对钢水硫含量要求越 从热力学和动力学方面对 LF深脱硫工艺分 来越高,4转炉冶炼及4连铸机浇注周期较短 (平 析,高碱度渣、较低的炉渣氧化性、良好的吹氩搅拌 均25min),原 LF精炼工艺无法在较短的时间内达 以及钢水钙处理是LF深脱硫的有利条件。 到理想的深脱硫效果。主要介绍了通过氧气顶吹转 2.2 转炉出钢顶渣改质及渣洗 炉出钢顶渣改质、合成渣洗、优化 LF炉脱氧造渣及 氧气顶吹转炉炉渣具有较强的氧化性,不利于 底吹氩制度来实现快速深脱硫,满足高端优质H型 LF深脱硫 ,在钢包 内加入钢包顶渣改质剂及出钢合 钢质量要求。 成渣洗 ,对转炉渣进行变性处理,可有效降低进站钢 水硫含量,减轻 LF炉脱硫负担。采用Al+CaC 基 1 原工艺各工序硫控制情况 复合钢包渣改质剂对出钢顶渣进行改质 (1kg/t 原工艺各工序硫控制见表 1。 钢),少量的铝可以起到预脱氧的作用,有利于降低 表 1 原工艺硫控制情况 渣中FeO含量;采用高碱度全预熔合成渣对钢水进 LF处理周期 终渣 渣中(FeO+MnO) 出站a[0] 成品[S] 行渣洗,在出钢过程中利用钢水的强搅拌力量促进 /rain 碱度 /% /×10 /% 合成渣与钢水的充分混合,预熔渣在上浮过程 中随 28一 2.0—2.5 1.5—2.0 l5—25 O.015一O.J【2U 着熔化与化学反应,提前起到脱氧脱硫的作用。对 不同的H型钢品种钢顶渣改质及合成渣洗后钢水 采用单吹颗粒镁的铁水预脱硫技术,能稳定的 溶解氧及硫含量进行了对比,结果见表 2。 将铁水硫脱除至约 0.010%,由于镁粒脱硫脱后 回 表 2 溶解氧及硫含量对比 硫率较高,实际入转炉铁水硫约0.015%,同时由于 转炉辅料等带入硫 ,且氧气顶吹转炉脱硫动力学条 件不足,转 炉冶炼 完毕实际钢 水硫 含量能达 到 0.020%左右。为匹配转炉、连铸生产节奏,LF炉精 炼周期只能控制在25min内,脱氧造渣不足,深脱硫 负担较大,钢水成品硫控制在0.015%~0.020%。 2.3 一次性铝深脱氧 2

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