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50t LF炉精炼渣系优化效果分析
莱钢科技 第3期(总第 171期)
; … 。…。 。
÷实践与创新 ÷
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50tLF炉精炼渣系优化效果分析
刘 兵 ,于 辉,石荣山,葛本伍
(特钢事业部)
摘 要:由于原有的CaO—SiO 一A1O 一CaF 渣系具有吸附夹杂能力差、侵蚀包衬、污染环境
等缺点,从造渣制度、脱氧效果、脱硫效果、夹杂物吸附效果等方面对精炼渣系的优化效果进行
了分析。
关键词:LF;精炼渣 ;优化
等破碎后按一定比例机械混合而成。这种精炼渣熔
0 前言
点高,化渣速度慢,而且CaF 与渣中其它组元反应,
莱钢 50tLF精炼炉,2011年以前精炼渣配比 生成含氟气体对环境造成污染,高温含氟精炼渣对
主要为石灰和萤石,为 CaO—SiO 一A1O 一CaF 渣 钢包炉衬侵蚀严重。 目前多数钢厂精炼渣主要是全
系,该渣系具有成本低 ,脱氧、脱硫效果好的优点,但 部或部分采用预熔精炼渣,预熔精炼渣具有熔点低、
存在吸附夹杂物、发泡效果差,包衬侵蚀严重、耐材 化渣快、渣况稳定、脱氧脱硫效果好等优点,但成本
污染钢液、CaF挥发影响环境等问题。特别是渣线 较高。
侵蚀严重,造成频繁更换渣线,既增加了耐材和烤包 莱钢50tLF精炼炉原用精炼渣主要采用活性
煤气消耗,又影响钢包热周转和温度的稳定控制,渣 石灰和萤石配制,萤石用量为 20% ~25%,主要存
线过快地侵蚀增加了安全隐患,也不利于钢水洁净 在以下问题 :
度的提高,成为长期以来制约电炉一连铸工序稳定 1)由于CaOzSiO:组成不稳定,二元碱度 (CaO/
生产的关键 问题。为此,对精炼渣系进行优化,解决 SiO)波动较大,在 2.6~4.0之间,炉渣熔点高,脱
了以上存在问题,提高钢包寿命和钢水纯净度,降低 氧和发泡效果差,电弧能量利用率低。
生产成本。 2)A12O,含量偏低 ,在 8% ~15%之间,渣子活
性和吸附夹杂物能力差、全氧含量波动较大,夹杂
1 主要设备参数 物级别相对较高。
50tLF精炼炉主要技术参数见表 l。 3)由于 目前精炼渣配 比主要为活性石灰,为降
表 1 50tLF炉主要技术参数 低精炼渣熔点,配人了大量萤石,萤石虽然能有效降
低炉渣熔点,且不降低炉渣碱度,有利于脱硫。但萤
石对包衬渣线的侵蚀十分严重,钢包渣线的平均寿
命为 14次,渣线寿命低,造成大量侵蚀耐材进入钢
液,影响钢水纯净度 。同时渣线出现问题就要下线
更新,不仅给生产带来了不便,而且增加了用煤气烘
2 精炼渣优化
烤的成本。
2.1 LF炉精炼渣现状分析 2.2 精炼渣系优化 目标
LF使用的精炼渣是将石灰、矾土、萤石、脱氧剂 精炼渣的主要功能是:熔池保温、脱氧、脱硫、去
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