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70-100mm厚低合金钢板探伤不合原因分析及控制
第 32卷 第 4期 轧 钢 Vo1.32,No.4,p80—83
2015年 8月 STEELRoLLING August2015
· 革新与交流 · DOI:10.13228/j.boyuan.issn1003--9996
70~100mm厚低合金钢板探伤不合原因分析及控制
袁少威 ,许少普 ,王 新 ,张 强
(1.南阳汉冶特钢有限责任公司技术中心钢研所,河南 南阳 474500;2.北京科技大学冶金与生态工程学院,北京 100083)
摘 要:针对 250mm厚连铸坯轧制 70~100mm低合金厚板时超声波探伤不合格的问题,通过高倍、电镜等检测手段对缺陷钢
板进行的分析表明:中心偏析、内部裂纹、疏松是导致钢板探伤不合的主要因素。通过改造连铸机的二次冷却系统、优化连铸
工艺和轧制工艺、对铸坯和钢板实施缓冷后,厚度 70--100mm钢板探伤合三级率稳定到了9O 以上。
关键词:中厚板;中心偏析;内部裂纹;疏松;连铸工艺.车L制工艺;缓冷
文献标志码:B 文章编号:1003—9996(2015)04—0080—04
Researchandcontrolofultrasonicflaw detectiondefectsof70—100min low alloyplate
YUAN Shao-wei ,XU Shao-pu,WANGXin,ZHANG Qiang
(1.Iron SteelResearchInstitute,NanyangHanyeSpecialSteelCo.,Ltd.,Nanyang474500,China;
2.SchoolofMetallurgyandEcologicalEngineering。UniversityofScienceTechnologyBeijing,Beijing100083,China)
Abstract:Inview oftheultrasonicflaw detectiondefectsin70—100nllTlplateproducedbythebilletof250mm continuouscasting
slab,thecausewasanalyzedbyopticalmicroscopeandelectronmicmsocpe~ Theresultshowedthatcentersegregation,innercrack
nadporositywerethemainreasons.Afterreformingtheseocndcoolingsystem ofocntinuouscastingprocess,optimizing the ocntinuous
castingtechnologynadrollingtechn ology,nadadopting stacking slow coolingtechnology,the passing rateforthirdqualifiactionreachde
90percentormore
Keywords:plate;center segregation;inner crack;porosity;continuouscasting technology;rolling technology;stacking
slow cooling
1 前言 100t转炉、3套 100tLF精炼炉、2套 100tVD真空
自建厂以来 ,南 阳汉冶特钢有 限责任公司 (简 脱气装置、l和 2连铸机(250mmX1600mm)、3#
称汉冶公司)采用 1、2连铸机生产的250mm厚 连铸机 (300/350mmX2300mm)、3800mm轧机
铸坯轧制为 70-100mm厚低合金 (主要代表 Q345 (85000kN)、层流冷却装置。其经过近一年的摸
系列)钢板的探伤合格率一直不稳定,因此 7O~ 索、总结,最终将 70-100mm厚低合金钢板的工艺
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