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天钢高线减定径离线后Φ12.5mm盘条轧制工艺设计
天钢高线减定径离线后 l2.5mm盘条轧制工艺设计
天钢高线减定径离线后 12.5mm盘条轧制工艺设计
贾立波 宋仁伯
(1北京科技大学材料学院,北京 100083 2天津钢铁集团有限公司高线厂,天津300301)
[摘要] 天钢一高线减定径机出现严重故障,要离线维修较长时间,为扭转面临停产局面,设计出采用精轧机组出成品的
轧制工艺。通过三个初步设计方案的对比,决定采用第三方案既利用旧有孔型、工艺件设计新的轧制工艺。新轧制工艺有效地
解决了在减定径机的修复、重新投入使用前 ~12.5mm盘条的生产和质量问题 ,并使盘条几何尺寸理想,组织稳定、性能合格。
关键词 减定径机 离线 轧制 工艺 设计
1 前言 2 确定方案
天钢高线厂有两条生产线,分别为摩根六代轧机 2.1 初步设计
和摩根五代轧机。其中一高线设计年产量 72万 t,轧 2.1.1 重新设计轧制工艺、孔型、样板、刀具 、砂轮片、
机配置主要为:粗中轧机+285摩根轧机+250摩根轧 导卫装置 ,等准备工作完成后,进行试轧。所需周期约
机+精轧机+减定径机+斯太尔摩风冷线 ;二高线年产 2~3个月 。
量60万t,轧机配置主要为:粗中轧机+285摩根轧 2.1.2 在国内外寻找有类似工艺的生产厂,借用工
机+精轧机+斯太尔摩风冷线。两条生产线采用的设备 艺 、图纸 ,进行采购 、配套。此方案操作起来难度较大,
不同,轧辊辊环的孔型配置、工艺件配置也不相同。 很难实现。
天钢一高线的工艺布局采用 目前世界上最先进 2.1.3 利用现有资源 (一线 、二线),设计 自己的轧制
的“8+4”精轧机组 ,减定径机是生产的关键设备,所有 工艺 。
的规格产品都必须由4架减定径机出。一旦减定径机 2.2 方案选择
出现严重故障,就会造成整条生产线长时间停车,给 在充分考虑了三个方案的可行性 、速度 ,并对 比
天钢带来巨大的经济损失。因此,在减定径机离线后 了国内外现有工艺和 自身条件的基础上 ,决定采用第
如何用 8架精轧机快速地恢复生产成为一个棘手的 三方案 ,利用现有的一线、二线的旧有孔型、工艺件设
课题。 计新的轧制工艺。这个方案所需周期最短,所需费用
在2010年 1月生产过程中一高线减定径机设备 最低 ,可操作性 、成功率较高。
严重损坏,无法使用 ,必须离线维修一个多月时间,造 2.3 精轧机 的传动设计对比
成了生产的停顿。为了减少损失、尽快恢复生产,就需 2.3.1 一、二高线精轧机齿比
要重新设计出采用精轧机出成品的轧制工艺 ,解决这 见表 1、表 2。
个难题
表 1 一高线精轧机齿比
表 2 二高线精轧机齿 比
第 1架 第 2架 第 3架 第 4架 第 5架 第 6架 第 7架 第 8架 第 9架 第 10架
1.1392 1.41O4 1.7522
1.238 l 1.2424
2.3-2 由此 ,经过计算后发现两套精轧机的齿比不 确调整解决。当然各架次对应的液体摩擦轴承油膜因
同,传动比也不同,但是相差较小,可以通过辊缝的精 数也不同,所有不能进行简单的套用 ,必须进行精确
2010年第5期 天律冶分
地计算 ,在可以调整的区问重新分配。 在确
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