天铁6#高炉开炉实践.pdfVIP

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天铁6#高炉开炉实践

天铁 6高炉开炉实践 天铁 6舟高炉开炉实践 凌忠敏 (天津天铁冶金集团第二炼铁厂,河北涉县 056404) 摘【 要】介绍了天铁集团第二炼铁厂6高炉经过长时间停炉后的开炉全过程。通过开炉前的充分准备 、开炉料的 精确计算以及制定合理的操作制度,在出铁后第五天高炉利用系数达到2.057t/m ·d,其它各项技术经济指标也快速 达到预期 目标,实现了快速高效开炉。 关【键词】 高炉;开炉;实践 Start——upPracticeofTiantieBF 6 LINGZhong-min Iron—makingPlant2,]rianjinTiantieMetallurgyGroup,SheCounty,HebeiProvince056404,China) Abstract Theentirestart-upprocessofBF 6.Iron-makingPIant2.TiantieGroupafterlongtimestoppage isintroduced.W ithfullpreparationforstart—up,theaccuratecalculationofstart—upchargeandreasonable operationsystem.theutilizationcoefficientofblastfurnaceOilthefifthdayaftertappingreached2.057t/m 。 d,andallothertechnicalandeconomicindicesfasthitanticipatedtargetsaswel1.A fastandhighlyefficient start-upwasachieved. Keywords blastfurnace;start-up;practice 1 引言 2012年 2月5日高炉停炉后 ,为了防止影响 天铁集团第二炼铁厂6高炉有效容积 2800 热风炉硅砖寿命 ,热风炉采取了保温措施 ,要求拱 m,于2009年6月 19日开炉投产。高炉采用 自立 顶温度控制在900oC以上,并启动高温风机反吹将 式大框架结构,30个风 口,3个铁 口,设南北两个出 废气温度控制在 350oC以下;在本次停炉检修过程 铁场,采用联合软水密闭循环系统,全冷却壁结构, 中,高炉炉底炉缸砖衬全部重新砌筑,高炉烘炉工 其中炉腹以上采用砖壁合一冷却壁 ,炉腹、炉腰、炉 作全部按照大修高炉要求进行烘炉,最高温度 600 身下部2620mm区域采用铜冷却壁。从炉底到炉 ℃,烘炉时间8.5天,确保水分缓慢蒸发和砖衬的稳 喉钢砖下沿共 15段冷却壁,按照炉内纵向各区域 定,综合技术经济指标见表 1。 不同工作条件和热负荷大小,采用不同的结构形式 2.2 设备准备工作 和不同材质的冷却壁。热风炉设置 3座顶燃式硅砖 由于停炉时间长,料场、烧结和高炉系统多项 热风炉,设计风温 1250℃,最高 1280oC,采用分 设备都长期处于停转或检修状态,通过全系统联动 离式换热器 ,煤气和助燃空气双预热,燃烧室采用 试机消除隐患,确保运行正常;同时高炉鼓风机也 高效陶瓷预混室,一代寿命 30年 。由于炉体设备原 要试运转正常,煤气系统要具备接收煤气条件 ,各 因,于 2012年 2月 5日停炉检修,到 2012年 11月 种能源介质要具备高炉使用条件,供水系统要满足 28日恢复送风,11月29日顺利出铁,送风后第五 生产要求,各种计器仪表及计量设施准确 ,验收合 天高炉利用系数达到了2.057t/m3

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